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[求助] 渗漏方面的问题

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该用户从未签到

发表于 2012-2-7 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我们一泵类产品,ht200的,小件,单件重2.5kg,加工后泵体有渗漏现象,比例很大,控制元素C  3.5   MN 0.65   Si  2.1  ,请问我该怎么解决这个问题,
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-2-7 16:11:32 | 显示全部楼层
    最好解剖渗漏位置看看,有缺陷图吗?一般渗漏原因是石墨粗大、产品缩松等导致。
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    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-2-7 19:50:56 | 显示全部楼层
    将阀门通过浸渗处理,不知道对你是否有帮助?
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    2025-12-12 15:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-2-8 08:13:46 | 显示全部楼层
    多少压力出现渗漏的?
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    2015-12-22 14:11
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-2-8 08:36:12 | 显示全部楼层
    二楼说得对,我们有过这样的经历,一般渗漏原因是石墨粗大、产品缩松等导致,看看渗漏部分金相,打打硬度,如果严重的话在加工面上仔细看能看出来。

    该用户从未签到

    发表于 2012-2-8 09:32:42 | 显示全部楼层
    强度不高,组织石墨粗大导致铸件渗漏
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    2025-5-23 08:40
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-2-8 10:10:52 | 显示全部楼层
    组织石墨粗大导致铸件渗漏。分析产品,看一下化学分析成分。还有浇注温度是不是太高‘,还有加料过程是问题。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-2-8 10:12:30 | 显示全部楼层
    还有加料过程是不是有问题。
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    2018-11-21 12:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-2-9 12:10:13 | 显示全部楼层
    加强孕育方面,CE降低点

    该用户从未签到

    发表于 2012-2-9 14:33:20 | 显示全部楼层
    一般都是由于缩松造成的,看浇冒口工艺是否有问题。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-3-5 16:34:48 | 显示全部楼层
    回复 2# xyzhlanmeiy没有图片,但宏观观察没有明显缺陷,壁厚很 小,渗漏的那个部分十五个左右的热结

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-5 17:08:02 | 显示全部楼层
    不知楼主硬度检查没有,我怀疑是材质疏松,CE偏高了。应在保证热节补缩的情况下,降低CE。

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-5 18:03:56 | 显示全部楼层
    采用浸渗的办法应该是能够保证你的产品能够不渗漏,安全发货,后续的话还是需要对你的铁水成分进行微调或采取其他工艺手段改善内部缩松的

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-6 10:18:51 | 显示全部楼层
    有组织疏松的可能,加强浇注过程中的孕育,使组织变得细腻,看是否有效。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-3-10 08:12:59 | 显示全部楼层
    回复 12# jslhjx ( C4 r$ [  @$ Y5 _9 H
    这个产品图纸要求是HT250的材质,我们开始的时候是按照这个要求做的,因为是薄壁件,控制C  3.2多点,硅 1.8,锰  0.9   ,后来发现加工性能不好,就做了退火处理,加工后全军覆没,都渗漏,解剖下来看,渗漏部位也没什么宏观的缺陷,考虑可能是因为缩导致的问题,后来和客户沟通后才按照现在的材质控制的,还是没能解决问题

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-10 10:13:02 | 显示全部楼层
    几种方案:
    : @- m- B* |8 m% h% o9 v4 C6 M    1       加强孕育或加点铜试一下
    / b3 i& e* }0 b. \, i    2       在热节的部位加快冷却(加明冷铁或暗冷铁)7 T2 g& Y! Q% K) k
        3       加补缩冒口
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    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-3-14 12:02:49 | 显示全部楼层
    看完楼主的描述应该是微观的缩松造成的   这样工艺上不需要做怎样的改动  看下 渗漏部位的金相  石墨是啥样的  把孕育过程做好点  楼上说的加激冷 也可以做 没坏处
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-3-15 13:03:17 | 显示全部楼层
    你的牌号可能不足200,使用降低牌号的做法,不好,毕竟铸件比较简单。你的250够牌号。0 {" g- M1 W8 d$ L6 [- ?  ^! K% ~
    泵阀件,传统一些工艺应该改变,关键是理念更新。造成顺次凝固,大冒口,增加冒口可能带来副作用
    ; _* d( H2 d5 w$ T能不能看看图纸,实物?浇冒口工艺
    4 Y; f( F3 Q* W/ {, @热结的缩松,稍微加快局部的冷却

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-18 20:44:11 | 显示全部楼层
    我们也有这样的问题,主要在浇口处
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-3-19 08:07:33 | 显示全部楼层
    “考虑可能是因为缩导致的问题,后来和客户沟通后才按照现在的材质控制的,还是没能解决问题”/ k7 b; ~' g) p6 N) C
    我的铸造厂我做主1 Z6 H& g3 j2 w& w) k
    不要听从客户的要求,最好要根据自己的工艺条件,技术能力制定有自己特色的成分设计和工艺设计
    , G+ z' A# G( g3 w2 |
    6 X0 U: o% K" s- f5 u/ c4 R楼主没有铸件结构,没有工艺条件,只是3个元素结果和一个“泵”就想在这里找到答案, 难
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