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楼主: 范庆志

[交流] 卡车制动鼓拐角处缩松

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  • TA的每日心情
    无聊
    5 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-3-10 09:07:43 | 显示全部楼层
    是全自动静压线,请上下型颠倒,进行浇注试试看。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-14 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-3-10 11:41:48 | 显示全部楼层
    灰铁出现缩松的几率比较小5 o3 R+ h8 w- K0 z; x# P
    如果位置不固定, 很可能与气体有关
    & W& J7 B$ Y) O" g8 Z+ t建议楼主将缺陷解剖进行金相和扫描电镜分析+ x" e/ |- Z( Q5 w$ `
    有关灰铸铁空洞类缺陷的辨识,请参阅:
    ! y8 O1 U5 R. y" [4 l0 Phttp://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=28511
    9 O0 u; C% x: A! T  y9 j  i
    ; [# W* ~% n* F$ p- D  o9 k2 s' x如果你能将缺陷表面的金相和扫描电镜的结果分享,大家可以帮你分析/ u. _7 s' K4 Z
    缺陷的正确辨识很关键# @! s8 _. ~3 |( ^! s9 _2 z5 M
    不能对症下药,只会延误病情或医聋子医成哑巴,按了葫芦又起瓢,工艺越弄越复杂+ P; s( d* J2 G! _! A

    9 r7 {+ l( Z; V2 ?% f有时候气体缺陷由于生成的时间较晚,不能及时逸出铸件,也会存在于热节部位, 不要看是热节散热不好的部位就断言是缩松
    5 ^8 K  d- T: p% N. ~' Z! l有些气体缺陷是凝固过程析出的,例如氮气孔就会在最后凝固部位析出,而且具有表面粗糙的形貌, 很容易被误判为缩松, 这种情况,只有扫描电镜才能帮助我们正确辨识. A1 {1 {* _' D$ q6 H  v0 Z
    你的这个问题有可能是氮气缺陷
    2 @; |" s( K  n) r8 H! j  l( H1 ]http://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=74867
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-3-10 21:16:20 | 显示全部楼层
    楼说分析很精辟,缺陷位置不固定的话 应该为砂或者材质的原因
    9 {0 P/ s! ^1 V是否前段时间的芯砂混入太多?
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-3-10 21:50:49 | 显示全部楼层
    这到是 灰铁  缩松 和 氮气孔肉眼看很容易混淆  把缺陷磨到底剩掉  显微镜 放到 五百倍看  也能看出来 没必要扫描电镜看  必经这玩意 不是那家都有的啊
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-3-11 06:45:31 | 显示全部楼层
    多用点新砂吧

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-11 16:14:58 | 显示全部楼层
    上面冒口好放吗?
  • TA的每日心情
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    2024-4-8 09:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-3-12 20:22:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 djzhaomei 于 2012-3-12 20:29 编辑 % }1 r& L# f! T0 q" O7 B3 T* l9 E
      n+ t4 W% u: b# ~5 j6 Q
    回复 22# ddhdgpa   n6 ^; p7 P% K5 S; A

    ! t, E( A' e. o! p& b: p9 ]7 }: g4 }, I9 q
        同意师傅的观点哦。0 @8 g" K0 P' |1 f8 D6 Z6 |1 a% ~
    . F5 h4 \; J' c; G1 J, C
    一来HT250件相比较而言很少出现缩松之类的缺陷。
    8 @1 O0 Q3 `7 e0 v2 {3 [
    4 A" |- r& d: `! h二来,本铸件壁厚相对来说较均匀。这样热节处出现缺陷所占比重就少一些。
    " ]0 E5 b# o4 E! ?# \+ _
    ! n. H, ?' A) H三来,本铸件高度相对来说较高,排氯是关键。
    5 B# M0 [$ }$ f& }0 ~0 L  ?
    1 t7 x/ i( Y: Z; F6 o四来,本铸件是全自动静压生产线,要考虑放冷铁之类的工艺是否在此生产方式中适合?
    " u( ^* s" I8 b; c( Q/ N
    & N5 {* W7 x" xPS :版大的悬赏怪吓人的,500枚金币!!哈哈。怎不见你放出呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 08:34
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-3-13 13:30:18 | 显示全部楼层
    我们做的一个刹车盘也有类似缺陷。
    * s) w9 u" D  Q7 G. g+ y+ I- t  {在片体与锅体交接处R角,细小缺陷,位置不固定。2 P! L' R# J: e; e( ]
    很头疼,我们实验了多种方法,都没能解决。; p; R( n% W, L( t

    $ }/ d! [" y1 F2 s2 E. Z主要原因,还是壁厚太薄,冒口起步到补缩作用。. w4 W3 I: s4 ^' h, Z
    楼主是否可以把工艺发一下。

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-13 15:06:24 | 显示全部楼层
    那个地方是热节点,有缩松我之前也做过。放冷铁是不太现实的了,lz那个R8的角是否可以加厚再加工掉。要不就把浇注温度弄低一点,要不就补一点热源。lz我这前还弄过一个上下模对调(不要喷)有效果但是不是很明显。
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    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-3-13 16:48:36 | 显示全部楼层
    ( l- E8 Q3 M8 r$ u( _3 O7 ]. h
    你的说法是对的!气针直径要小于15,要是大于22就起反作用!整圈激冷片以前试过,稍微有点效果,暗气针也试过,效果也不是很明显,暗气针并且引起了很严重的粘砂,粘的一塌糊涂!!!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2012-3-13 16:55:44 | 显示全部楼层
    以上谢谢各位献计献策!再次感谢,以上各位提到的我们都已经想到,一些也验证过了,就是想找一个偏方,正常方法是很难解决了!想找一个遇到过并彻底排除了这种缺陷的方法,也干了一些年制动鼓了,这是一种制动鼓通病!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-3-13 20:54:59 | 显示全部楼层
    一定是缩松,不用争论了!!!这类结构的产品普遍有这种问题,并且无论是灰铁还是球铁都有。说白了就是底壁和立壁的关系问题,冒口冷铁都可以解决。如果是灰铁,采用吊胎-雨淋浇注工艺,比较合适。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-3-15 10:55:37 | 显示全部楼层
    顶顶贴,希望更多的人发言,不要让这样一个有实际意义的帖子沉下去。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-11-29 17:36
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-3-18 11:44:16 | 显示全部楼层
    我们以前手工造型也出现过类似情况,解决方案也简单,一、浇口静压头至少高出铸件100mm,二、浇注温度控制在1330-1380°之间;三、铸件含碳量控制在3.4-3.5%即可。ok
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    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-3-18 13:43:03 | 显示全部楼层
    加冷铁,或者同时翻个造型
  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-20 13:49
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-4-2 17:08:19 | 显示全部楼层
    上面温度较低,凝固较早,圆角处受两边凝固收缩影响(相对较晚凝固),可能出现收缩裂纹。可考虑方案:1、提高浇注温度。2、圆角处喷激冷涂料。3、在圆角处上平面增设气眼。排除一部分铁水并增加圆角处的冷却速度。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-4-6 08:58:27 | 显示全部楼层
    下下策,增加加工量。
  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 3048 天

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-4-6 09:12:42 | 显示全部楼层
    两点建议:1.扎出明气眼;2.增加压头(即上箱的高度或浇冒口的高度)。试试看吧,欢迎继续发言讨论!
  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 1351 天

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-6 21:31:47 | 显示全部楼层
    范工说的问题还请说明一下。1.这个问题的出现是间断出现还是一直有。2.考虑过化学成分的问题没有。因为你使用的是静压造型线,砂型硬度在86以上,根据现在出现缩松的位置可以不考虑造型工艺方面的问题。0 {2 r! q0 K! v, y
    还是在化学成分和原材料上找找原因,首先是原生铁是不是有遗传性,电炉熔炼本来就容易产生缩松,会把原生铁的遗传性放大。其次可以加大孕育量,通过加强孕育的方法来消除缩松。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-12 14:53
  • 签到天数: 123 天

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-4-8 14:36:34 | 显示全部楼层
    回复 20# 范庆志 ! Q- ~, c8 `/ _& ~! i2 e/ }

    / u2 y! o$ [% x8 L  u$ O7 g7 S
    % P' n* u. F# s    这里想办法做出气片试一试!
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