TA的每日心情 | 慵懒 2019-12-11 10:39 |
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本帖最后由 xiayaxi 于 2012-4-10 08:43 编辑 4 [6 b7 ]7 m% V/ ?" g* |: E
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近期生产几款HT250离合器压盘,技术要求本体加工抗拉强度试棒,试制二个月来没有稳定工艺措施能够满足要求,希望论坛铸友交流。
0 s* }. D0 U+ W2 p化学成分控制范围:C2.95-3.3% Si1.8-2.2% Mn0.65-0,95% P0.05% S0.06-0.12%,本体抗拉强度大于240,客户按照批次随机抽查,注意整个试制过程中不许加合金。
- s/ [6 F6 ^9 `) V. `试制情况:
* h; l1 |" S M# Y6 @* |1.甘肃金昌生铁20%、成都生铁26.6%、同牌号回炉铁39%、废钢13.3%、增硫剂0.13%、锰铁0.53%、入炉硅0.133%、孕育硅铁0.466%,熔炼按照常规处理吊包孕育处理,转入浇注线倒入浇注包二次孕育0.15%硅钡孕育剂,化学成分检测:C3.14% Si1.96% Mn0.81% P0.052% S0.041%,本体直径6毫米试棒检测220-250.整个批次不同浇注时间抽查抗拉强度不稳定。
7 B. ^- d* F$ L& l: @2 U% W2.120402炉次配料:甘肃金昌生铁20%、同牌号回炉铁38%、废钢40%、增碳剂2.1%、增硫剂0.13%,化学成分检测:C3.3% Si2.14% Mn0.78% P0.057% S0.053%,本体抗拉强度检测226、230、202;
& }2 o! T: G& R1 q- a% |3.所有试制炉次出炉温度1530-1550℃,浇注温度1400-1420℃。
- b) l7 W7 F2 t交流问题:
: w0 B% j: q, }1.怎样保证整个炉次本体抗拉强度一致性?
. W- h1 a, ^8 t" Z2.熔炼过程中的操作方法及措施,论坛的朋友有类似要求解决的方法吗?& }' A7 P# b7 z9 h
3.废钢的选择是否可能提高抗拉强度,使用什么废钢比较好?
* f( F8 K( W; X6 t7 \4.每浇包后期都存在末期件本体抗拉强度低于初期浇注件,为什么?影响因素可能是孕育衰退或浇注温度低影响吗?! e6 f, W* i; z0 Z. | h
5.合成铸铁生产要求检测本体抗拉强度件是否可行?
( L8 A8 K7 R+ M3 j6.在不加合金化的情况下可以保证本体抗拉强度吗? |
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