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[求助] 帮助解决下连体瓦盖的缩松问题

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该用户从未签到

发表于 2012-5-30 10:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我公司试产连体瓦盖(HT250),经加工切开后在横截面和曲轴孔处大量出现麻点、缩松,经改进内浇道及加大冒口并在曲轴孔处放置石墨冷铁后,改善不少,但在两侧(足部的位置)针孔依然存在。另外化学成份如下C:3.3  Si 1.94  Mn:0.73 S:0.033 P:0.047  单铸试棒硬度HB207  抗拉强度262,但是切开后本体硬度只有167HB,此产品采用的潮膜砂造型机造型。请各位老师诊断一下,出下主意,谢谢了!& ]# \* B# i# F! J' a/ k, n+ D0 F, g
DSC01.JPG DSC04.JPG DSC02.JPG DSC03.JPG

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-30 17:45:07 | 显示全部楼层
没人回答啊,求师傅们帮帮忙了,感谢了!!!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-5 11:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-30 19:17:44 | 显示全部楼层
    我们做的这东西叫轴瓦,  你看下附件是否能给你帮助,可以Q我409750994.

    附件.xls

    142 KB, 下载次数: 440

  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-9 10:28
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-5-30 21:19:32 | 显示全部楼层
    内部硬度如此低,所出现的麻点应不是缩松,可能是组织粗大,再多加点合金或将C降点可能能再改善一点
  • TA的每日心情
    奋斗
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-30 21:49:03 | 显示全部楼层
    哦,那再好好看看吧,回头我和同事讨论下

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-30 22:14:17 | 显示全部楼层
    谢谢3楼的朋友,我明天先按你所提示的位置改一下浇道位置,另外我想把C 降到3.1左右,我也觉得硬度HB167不应该啊

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-30 22:15:51 | 显示全部楼层
    也感谢4楼朋友的建议,我们曾经加过0.15%的

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-30 22:17:02 | 显示全部楼层
    加过0.15%CU,降碳还没试过,准备明天试,谢谢
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    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-30 23:09:25 | 显示全部楼层
    型砂性能如何,应注意强度和含水量
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-5-31 00:18:05 | 显示全部楼层
    只是有些感觉,不一定准确:2 J; m8 E, Q4 G, F: X! V5 j
    牌号250,抗拉应该250-300。偏低了。碳应该降低一点,硅保持。孕育不可过量。最好合金化,不管铬、铜、锡,要加一点,铸件好像有一定的要求。
    " s: _8 v* k! `/ w$ m似乎铸件的断面内接圆直径至少不比冒口的小——模数比例不够——冒口没有像模像样的收缩也表明补缩不好。铁水压力不够,温度?怎么右边出气没有浇起来?这种铸件,使用出排气片比出气针好,让铁水流动一点。增加动压力、静压力。加上有效补缩,化学成分配合。保证铸件比较一致的致密性。
    ! o' j8 @1 m/ ?8 m你的型砂质量、水分?照片显示砂型硬度可能偏低。特别是断面照片显示砂型质量存在问题。不能约束铸铁缩前膨胀。因此影响铸件致密度。7 n0 M1 ^- y! q9 n4 a: j/ D! d
    QQ1301835325

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-31 08:39:44 | 显示全部楼层
    谢谢10楼刘老师的建议,我会考虑结合大家的意见,今天再试,结果出来及时通报大家,再次谢谢大家的关心
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-24 19:25
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-31 10:41:29 | 显示全部楼层
    看金相没有,有可能是石墨粗大。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-6-3 11:38:28 | 显示全部楼层
    综合采用各位老师的建议,我们先降碳,然后改进浇注系统,现问题已解决!非常感谢大家的关心,在此对大家表示最诚挚的谢意!!!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-6-3 13:41:03 | 显示全部楼层
    看下金相石墨形态,石墨长度,这个件C3.3确实偏高

    该用户从未签到

    发表于 2012-6-10 07:39:50 | 显示全部楼层
    含硫量也有点偏低
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    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-6-10 14:24:58 | 显示全部楼层
    貌似是我第一个看到  有始有终的 帖子   从头都尾 都很明白  应该给表扬下
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 22:13
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-8-26 22:24:52 | 显示全部楼层
    回复 5# pp0537 * i( Q8 w# N; y, K
    ) m: K" x4 t2 O3 t+ x

    ; X+ y) H6 s+ u/ ?3 x# c* U" k    同意,应该是石墨粗大或组织粗大,灰铁在下部的位置是不大可能会出现缩松的!

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-26 22:54:47 | 显示全部楼层
    回复 1# 成都科华通 7 b$ {0 h' O3 J* W+ ~+ q& x
    7 y' Y2 Z+ ^4 ^3 R7 Q- T. v7 q

    , n0 ~( N- {( i4 j    感觉1.你们把上下箱的位置搞错,按规矩讲应把加工面放在下箱,非加工面放上箱,这样有利于铁水里脏东西漂离加工面,不影响使用。你们搞反了。5 G$ i6 M  ~' V' W
           2.碳有些高,锰有些低,我一般将锰控制在 10/0左右,即保证强度了也保证了硬度了。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-20 11:20
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-9-7 18:25:46 | 显示全部楼层
    成分:C3.1-3.2,Si1.8-1.9,配料多加点废钢可以提高硬度
    ! n' A& m! z/ J5 f6 d0 z! z浇注系统冒口颈加厚点,若冒口颈缩松再加点冒口
    & l- I3 K) k. _' }* A; F才看到,不知楼主是如何解决掉的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-5 07:15
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-20 17:09:19 | 显示全部楼层
    楼主是如何解决的,把方案发上来供大家分享下,谢谢
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