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楼主: 合金钢

[交流] 这样的工件可以用水调吗?[大件水淬]

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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-13 00:22:49 | 显示全部楼层
    回复 17# 拉斯特
    8 C; Z2 o5 N/ p$ J. v3 s* P8 ~7 r% u2 q7 G$ v8 t# F+ u6 k

    5 t" T- {5 q8 T1 \  ]- U3 C  CE的问题,我想如果方法得当,可以选用相近或折中的冷却速度;焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。是吧?
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:24:50 | 显示全部楼层
    回复 18# 拉斯特 2 \. `6 N' H/ {$ I
    % O. x6 k- t' g8 k# v; q

    9 H) |4 C9 f" b    关于这个问题,以前做过,比这个尺寸稍小些。哈!冒险不等于蛮干。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:26:54 | 显示全部楼层
    回复 19# laoguei * O& k! b) y0 A7 E' \( a

    . p2 {( @1 Z% ]8 w* o. Y+ w, G6 Z" ^! i2 r0 k& ]' ], d  W
        油槽不具备条件,不能用的啦。亚温,对调质而言,综合机械性能不理想,我不想那么做。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:30:54 | 显示全部楼层
    回复 20# zhaojie2008 , f0 Q# U% G6 J

    , r7 q$ Z7 C" ]" j, g. Z& o/ L! J1 Z. l. S* i' p/ y
        是的,我就是想试试,毕竟这个比较大,而且是组焊的,但还是想听听朋友们的好建议。此前做过一些,但没有这个情况特殊,如果成功也是一种尝试。现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-13 08:15:41 | 显示全部楼层
    期待着并想知道最后结果。
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    发表于 2010-7-13 08:25:28 | 显示全部楼层
    楼主:看来你公司没有做此工件的能力。建议外协。
    & t& p) u  }/ I4 g6 m
    $ J- k, _8 M: u目前公司犹豫我的想法,工件在锻造加工中。* |+ Q2 ~4 H( ?% ^0 Y
    ! z6 ?5 g2 M6 Y9 |2 x
    我的水槽很大的,要是加盐得加好多喽。
    ; n4 T4 h1 k# T( i3 g  M" R5 O+ _! }/ p- W3 a1 U
    有什么具体方法吗?
    # o2 T! Z* K! ?: w- M4 A% K/ M* G- |( Z6 c0 O( @( v
    按常规思想的确是冒险。) L% H1 Y( E1 |% I/ N- g

    ! y# ^& [3 P3 P  E: Z! }焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。
    5 |& N+ G: C& x  f% f/ @+ d& E7 d5 `) X
    冒险不等于蛮干$ @; @% }. H9 ~5 W; {

    # V+ L9 l7 }- }% Y6 Z. \油槽不具备条件,不能用的啦。2 q4 |& a, A/ V) ]% J

    ' R7 I7 [( |7 }) G' F$ B7 C现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:19:00 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 . J+ ?+ Z  r2 c$ d# ]/ r# d

      D, |. R+ C7 t' _  D9 D0 \) d# C
        是的,我想结果一定会很好的。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:20:34 | 显示全部楼层
    回复 26# laoguei
    4 U. k4 Z" z3 N
    & ^+ J9 r1 ?* e6 \! f+ v$ z; ]- _- }3 c. _" @6 R1 g
        能给我推荐一下哪一家做这个工件更为合适?价格合理一些?
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    2023-4-29 13:40
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    发表于 2010-7-14 04:32:58 | 显示全部楼层
    违反常规的只好实验才能发言了。如果不焊用水可以调
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    发表于 2010-7-14 07:17:15 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢
    8 R$ V5 N; m+ E/ v* [2 K, X
    9 ]1 {& P& G! K9 `2 X
    ) B8 o; m* M& W7 Z    由于金加工的工艺存在严重错误,懂热处理的厂家不会用焊接件淬火。
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    发表于 2010-7-14 07:19:38 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢 , @' X1 L; S/ x* B

    + M# g  s" V) S. c8 M7 K. h6 L: J4 m* T
        等你焊接后的调质结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:26:59 | 显示全部楼层
    回复 29# forging
    * g, H' C! \; r9 `. V3 w* k8 R- ?4 x- u. S6 x

    ; s! H$ N. b1 G7 w2 S. O$ U4 P7 p    是的。如果做焊评试验只能说明焊口的强度问题,对这类工件整体安全性不能有完全代表作用。
    " i) d  N; ^) A+ v* v    如果是整体锻件,水冷有什么特殊方法吗?
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:33:26 | 显示全部楼层
    回复 30# laoguei 0 f+ E& l# N# g+ q

    , e2 v+ P/ N; H' ~- }1 u* F+ D- T- g* D/ W0 z$ @2 r& `
        是的。从发帖以来得到这么多热心的同行朋友的关注,已经说明的问题。/ G+ x( D2 g* x/ N
        衷言逆耳。在冷水中会变得更加清醒,更加理智,我会用好的结果回报大家。谢谢!
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:34:25 | 显示全部楼层
    回复 31# laoguei
    ) \/ q  c0 T( r* m
    + t7 s* r7 Z6 o/ y" V
    $ i5 w& Q; V) ?) ~5 k    放心吧!一定会给你一个让你高兴的结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-19 23:00:09 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 , W0 h0 {/ a$ Z6 ?+ @% d5 z

    1 B( }! [0 ]& n
    / }1 ^8 ^' H4 Z/ V( m( b  已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-20 22:14:30 | 显示全部楼层
    已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧3 U8 c) c! N5 ?# [" _0 O: a/ d5 R

    % q1 L5 w/ D1 T8 I( j首先是等待结果中;$ @" s) U* d/ J% H

    $ X% [; h' J2 K2 i+ _0 g$ ?其次是介绍铸焊结构的情况给你,因为锻焊和铸焊没有区别的。; y6 i# A) k3 \7 R7 k8 W+ Z

    : P* i, R7 w, L----你提供的草图是个角式焊缝,如果确实是草图这样的焊接,则淬水后会开裂,我个人观点;
    5 p4 W- m7 G1 h6 J5 Z----我们曾经做过铸焊结构,对接双面焊接(筒体和法兰焊接),焊后UT,MPI,淬火+ 回火,材料 2.5CR,1.0MO,0.20C。1.0MN。 结果是开裂了;( I5 K: F3 x! P6 b7 `
    ---改变热处理办法为正火+回火,仍然发现有微小裂纹,修补后再次回火OK(此方法得到客人的认可后实施的)。工件出口,大概12年了,没有得到反馈消息。
    4 r% a2 G$ X( L1 |# v1 C1 x# d9 ~7 N
    ----说明淬火的应力确实是比较大的。那么开裂的倾向也就大了。! D* X; e6 n" J# s7 V$ T8 Q2 D
    ' Z/ O0 j) q) _* h9 U7 y8 B
    最后是,焊接应力应该消除后淬火会好一点。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:24:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2010-7-21 07:06 编辑 & L2 g1 H6 x) G

    ; H, @* r$ `7 v1 ?( K5 I4 N. @回复 16# 合金钢 2 U* k6 w" F& X
    4 h2 R8 i, h6 x# {* K9 N8 D$ U
    1 a1 G1 d( `" p. m7 i0 P
        如果这么大的锻件不水淬的,用油淬的话,是35CrMo的材料,等于没有调质,淬硬层的深度还不够你车加工的呢" Y& r9 |) i) z3 z7 R
    ' y  ]5 w$ q' d
    焊接件调质是有相当的难度,关键在于你35CrMo的焊接工艺,这么厚,要完全预热充分,焊透,无超标焊接缺陷,焊后及时退火,最好采用正火工艺。
    2 ^; _" v+ B$ v. G: r" }% w
    : w( T$ l% w6 \) D0 _做好这些,你就当锻件调质吧
    # ^' P2 s0 v! ~6 o2 P. n- C6 `9 U6 O/ P- n0 a+ I+ l3 o
    另外,这么大件调质入水温度,淬火方式选择也很重要。
    ( T, j$ O  G  O5 ]. Q建议:
    4 x' G5 Q% u  E  s7 A  t2 a+ P焊接按我上面做,并调质前,UT,MT合格3 ]. J' j, I* l1 V% u7 d

    7 w8 a" |/ ~$ ?! X然后按如下原则做,2 ~: I' t8 @9 n4 k4 X$ j% k
    保温不透,降温淬火,淬前预冷,水空水自回火……
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:29:35 | 显示全部楼层
    另外找个5000T-8000T的压机整体锻造好了,现在苏南这边这样的压机蛮多的了
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     楼主| 发表于 2010-7-20 22:54:51 | 显示全部楼层
    回复 36# 拉斯特 % k2 D. c6 H7 D, M- b& M

    / S9 _  A# S2 S  x" W: Z" e" ~: Y, r0 i  朋友,谢谢!这是我发帖以来看到最有指导意义的回复之一,你说的例子非常有现实指导意义,此工件是可以借鉴的。
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     楼主| 发表于 2010-7-20 22:57:16 | 显示全部楼层
    回复 37# adazhao , y: z, x) ]+ Q

    8 g3 x/ t2 p  B5 z! z8 o2 L) w
      C8 E/ g/ P4 g    你的回复非常好啦!关键是你的几条建议是非常有价值的。朋友在论坛交流,得到这样的回复非常珍贵,大家可以把各自的经验交流一下,相互提高啦!非常感谢!
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