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[求助] 45钢主轴调质增加装炉量后变形

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该用户从未签到

发表于 2013-4-9 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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达人们,小弟又来求救了
: o; H1 z* Z) a& K7 A我们加工的主轴尺寸约为直径180mm,长度1800mm左右的中型轴,调质工艺如下:( U. M4 U5 T# w
840℃淬火,保温2.5小时,盐水中淬15分钟后用530℃回火3.5小时,装炉方式为:直径800mm的110KW井式炉中,竖直均布吊装4根轴/炉.按此工艺加工出来的主轴质量一直都比较稳定,变形量一般也只有2~3mm.$ ?% B. ^9 H$ q% U
现在为了提高产量,将装炉量改为6根/炉,吊装方式不变,同样也是6根轴在炉膛中均布,其它工艺参数不变.5 H( I; [1 Z, O3 R: b+ n
可就是因为增加了两根轴,变形量就大了,一般都有4~5mm的变形量,多的甚至有7~8mm.通过增加或减少淬火和回火的保温时间,都没能减小变形量.$ z! h7 s; K  A5 f& F# A
不知各位经验丰富的达人们有没有什么好的解决办法,请指点一下小弟,谢谢了!

该用户从未签到

发表于 2013-4-9 11:47:08 | 显示全部楼层
你的故事验证了一个道理:一口就是吃不了大胖子。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-11 09:40:42 | 显示全部楼层
没人理我?

该用户从未签到

发表于 2013-4-11 09:52:24 | 显示全部楼层
想增加装炉量肯定变形会增加

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-12 09:04:05 | 显示全部楼层
回复 4# 崇河东
. n0 k  Y+ o3 r; ^8 g+ b7 }1 N/ e
7 A# C, t8 p: a! `5 {, c( Y# J  Y
    这个我不认可,我相信只要工艺优化好,这个问题肯定会解决,我现在在做试验中,已经有明显的效果了

该用户从未签到

发表于 2013-4-12 09:24:42 | 显示全部楼层
回复 1# juntaozhang2012 # `. S+ m: r' c( `

, B) d  v) z/ U: U. b
. d7 e  ~' L6 a) G    我也碰到过这个问题,我觉得主要是装炉量加大,受热不均造成的,一般不是淬火时变形,加热出炉就变了,很明显啊

该用户从未签到

发表于 2013-4-13 11:06:12 | 显示全部楼层
淬火的时候是不是也是一次性4根变为一次性6根?装炉量增加,除了考虑加热的均匀性,冷却条件的改变也会增加变形的程度,当然,如果是1根1根的淬火,则另当别论。
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    郁闷
    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-18 20:44:13 | 显示全部楼层
    回复 1# juntaozhang2012 : q7 C5 q; Q! H$ B8 }

    3 J1 O% ]4 X, C8 g
    6 e/ Y. H0 ]4 x8 ?5 l$ B    能不能将以前的装炉方式和六根后的装炉方式图画一下,这样也好分析。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 20:35
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    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-20 21:14:09 | 显示全部楼层
    应当是冷却不足造成:放宽轴之间的距离,使轴在水中轴周围的水温基本一致。
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