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[交流] 纯铁电渣重熔的碳、硫控制

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-11-12 19:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    太钢于2001年开发出的原料纯铁YT01产品杂质元素含量低,用途广泛,是国内纯度最高的钢铁品种,但由于硫含量高于0.004%,不能满足一些要求硫含量低于0.003%的特殊用途,例如要求c、s成分分别小于0.003%的标准物质用纯铁。为了开发专用的超低碳一超低硫纯铁品种,从2007年开始采用原料纯铁YT01作原料再进行电渣重熔冶炼脱硫的生产工艺,生产标准物质用超低碳.超低硫纯铁新产品YT01B,在试制初期发现电渣重熔不能有效脱硫,且存在明显]的钢锭增碳问题。

        为了解决增碳问题,从电渣冶炼的原料和操作过程进行全面质量控制。主要措施:提纯渣烘烤去碳处理,使渣中碳含量由0.07%以上降到0.02%以下;使用超低碳纯铁材质的引锭板,使用超低碳纯铁电极进行化渣操作,禁止使用石墨电极进行化渣及冶炼操作,从而防止提纯渣在冶炼过程增碳而造成钢锭增碳。

        电渣重熔有非常好的脱硫条件,气化脱硫是大气条件下电渣重熔脱硫的主要方式。熔渣脱硫与气化脱硫同时进行,保证了熔渣的连续脱硫能力,脱硫效果最佳的熔渣碱度为9~10,一般脱硫渣碱度大于5~3,4j。电渣冶炼的脱硫效果与自耗电极硫含量、渣池温度、提纯渣量、渣子碱度和氧化性有关。冶炼过程温度高,一般控制液渣为还原性和渣子的碱度大于5可获得理想的脱硫效果。
      
        设计采用了三元提纯渣代替二元提纯渣,并调整了各组份的配比。调整前后各组份配比情况如表3所示,原二元提纯渣系由萤石和氧化铝粉组成,新设计的三元提纯渣系,加入了10%的生石灰,同时调整了萤石和氧化铝粉的配比。生石灰能够提高渣子的碱性,有利于脱硫。提纯渣质量改进后,其物理性能变化为:碱度提高到5以上,1600~1800℃时粘度变化不大,不影响操作。
    控制液渣氧化性是实现高效脱硫的关键,主要措施是:优化三元渣提纯操作,控制渣中SiO:含量低于1%,严格控制提纯渣中不稳定氧化物;冶炼前渣中
       混入适量铝粉使冶炼前期渣子保持还原性;采用较小锭型1t圆锭结晶器进行电渣重熔生产,结晶器填充比由30%提高到45%;将电极坯酸洗或剥皮处理,表面涂石灰糊;电渣冶炼过程中每5min向渣中投铝粉20g对液渣脱氧。

         采用三元提纯渣系,优化提纯渣质量控制技术,提高了渣子碱度,降低渣中碳含量到0.02%以下,有利于电渣重熔冶炼的脱硫和防止增碳。当自耗电极的硫含量为0.0050%,碳含量为0.0018%时,电渣锭的碳和硫含量分别为0.0015%~0.0029%和0.0010%~0.0025%,满足了生产超低碳一超低硫纯铁YT01B质量要求。
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