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[求助] 高铬铸铁淬火硬度达不到要求

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    2017-7-31 21:10
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-24 07:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    求助各位前辈今遇到非常辣手的问题:4 W5 T  [; a8 T% n
    + g/ b. t: e0 X  w; \5 t
    我厂今年一至九月份共生产五批高铬铸铁双合金锤头(材质Cr15Mo2Cu1),热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。铸件加工后在厢式电铸加温淬火,工艺为:200.400.600.800度分阶段升温970度保温3小时出炉空冷淬火。1 h& o1 d) O: j) ^, @
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右。我对照前四批工艺参数主要不一样的是淬火的厢式电铸炉有所改变,以往工作的厢式电铸炉有些故障无法使用,采用新的电铸炉进行淬火(温度表没进行校正)出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑,但液晶表显示970度。淬火后铸件硬度为45左右。发现铸件硬度偏低后,把淬火后的的铸件出按淬火工艺重新进行淬火但硬度到不到要求(在46左右)。此批铸件材质光谱分析达到要求。! h9 w/ |( I1 f/ b2 I9 F( p& L
    求助各位前辈我厂的铸件硬度为什么偏低?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-24 08:33:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 追风 , j$ a% x# H* z) V7 x  a7 h

    , w& z( \( W) ^- Q$ Q: |. \, ?( u8 ^" z+ Q; _8 B- g
       
    [quote]出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑
    [/quote]
    ) {# u# q7 _5 j* I+ G! r- ]) D
    7 E: w2 m" }% c/ W6 A先把炉温调准.再谈问题.
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     楼主| 发表于 2011-9-25 18:37:50 | 显示全部楼层
    回复 2# worker
    ( x0 v3 x+ o- M$ {7 j- l+ v* g. q+ M  H7 X: v' W9 I  ^
    我个人感觉970度保温3小时空冷淬火的工艺,是不是温度偏低可否上调些温度。
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    发表于 2011-9-25 20:01:36 | 显示全部楼层
    铸件的最后具体成份是多少.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 14:43:11 | 显示全部楼层
    回复 4# worker
    % _1 K4 b* {) i/ N, Q1 d0 JC:3.0%  Cr:16%    Cu:0.9%    Mo:2.1%      Si:2%(偏高)
    $ d; f0 k7 U; _+ A锤头高铬合金尺寸为150mm*100*100
    - z# ]9 y; C9 y  ~, }3 G, Y& v还请教淬火后20%左右铸件有裂纹
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    发表于 2011-9-26 14:47:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2011-9-26 15:26 编辑 % B) F( J% P, W  \+ r$ ?
    9 U- ]' l$ d, p0 w
    热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉
    : |) B! i9 g6 `, f+ V在没换炉之前,这种工艺铸件20%有裂纹的现象么.
    - C3 G6 S! L, ^6 h2 x. u0 }! b为什么采取铸件高温直接进炉的工艺?
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    发表于 2011-9-26 14:49:24 | 显示全部楼层
    硬度合适和硬度偏低的铸件,有金相图片么.
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    发表于 2011-9-26 14:52:54 | 显示全部楼层
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右

    " m7 s- m: n. k  f3 V; c是否与天气的温差,而导致空冷的效果有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 19:21:04 | 显示全部楼层
    回复 6# worker 5 F; o# {- j# ^

    ( u& \* x# e" P1 t* f% H  ]5 I( F- V   多谢前辈的指教& A) W  _$ Y8 b# ~: T* |5 k
        500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。
    0 v1 }% ~3 o8 `  高温退火的工艺是工程师告诉的。
    ) P3 `* |1 j6 n; k+ T* h  下批我准备实验Cr20Mo2Cu1的,资料介绍此材质韧性好于Cr15的
    . |6 P( I/ [+ o: t9 J* x  晶相组织我们观看不了
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    发表于 2011-9-26 20:35:21 | 显示全部楼层
    "铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。".
    / e! e- n9 @: C( X) q7 P7 {+ S3 O这种工艺会使铸件在冷却后,金相组织中形成一定的珠光体.使切割时铸件有应力产生.在淬火后形成裂纹.
    7 H% N5 L# M3 u淬火后20%左右铸件有裂纹,应与在铸件冷却800度后,的这个温度人为的控制状态不准有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-27 06:40:01 | 显示全部楼层
    回复 10# worker
    1 O2 I1 u# Z9 \0 c) g2 X! D' Z) p
    + Q. |0 a* N, g5 k$ C, h多谢前辈指教& C, \* U  [8 Y" w: n$ ?+ J
    请问我们应当采取什么工艺
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    发表于 2011-9-27 08:07:16 | 显示全部楼层
    这种工艺是可以使切割浇口加工性好,如采用Cr20Mo2Cu1后,cr/c值增高.这种现象会减少.但不要因小失大.把铸件在铸型正常冷却后.切割浇冒口.再热处理.  既便是切割浇口后加工性不好.
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     楼主| 发表于 2011-9-28 18:30:07 | 显示全部楼层
    回复 12# worker " |$ {! |" P! P1 }) F

    : H$ S6 j* ^( g/ P6 E  I3 {  L; N- e6 x/ t
        多谢指教
    4 t! N) F8 O: A5 Q; P  10月份我按照此工艺试验一批- Z: U9 Z  s0 D2 @# v% B# Y
      Cr20MO2CU1的退火是阶段升温至950度适当保温炉冷500度出炉吗?7 @6 o1 A3 |& o' E- v, O& v1 Y
    退火后的铸件升温970度保温3小时空冷淬火,温度可否提高些。
    " [8 {8 h) u. a4 S+ |0 k  硅含量大于2%是否影响淬火硬度。
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    2023-6-11 21:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-13 09:40:17 | 显示全部楼层
    工艺没有问题。夏季硬度低也正常,如想提高,可采取风冷。另外46HRC应为退火后的硬度,是否弄混了,淬火后不可能这么低。
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     楼主| 发表于 2011-10-16 20:01:40 | 显示全部楼层
    回复 14# wcm896600 4 b4 N! o4 g, X  g/ f

    % r0 W2 d$ x* B( Q; W# }多谢* C# _2 U  z3 i2 e8 b! E* H" s
    熔模铸造锤头,浇注工艺为液液合金浇注,感觉表面缺陷很多,请问哪里能找到详细工艺

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:39:46 | 显示全部楼层
    硅高了,对淬火后的硬度是不利的,应低于1%。另外熔模铸造的生产的高铬铸铁件的硬度通常较砂型铸造的低。

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:42:22 | 显示全部楼层
    500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。
    7 a+ f! m6 z' r2 s- Z" v; H8 o; @6 O# g
    ----冒口怎么切割的? 这也可能是出现裂纹的一个原因
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