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楼主: 合金钢

[交流] 这样的工件可以用水调吗?[大件水淬]

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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-13 00:22:49 | 显示全部楼层
    回复 17# 拉斯特 ) v/ Z6 H+ B5 P0 Z4 H  Z3 f8 T

    & }- J5 B3 _. q9 b3 A( g  R. Z2 o) W0 E( R7 l
      CE的问题,我想如果方法得当,可以选用相近或折中的冷却速度;焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。是吧?
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:24:50 | 显示全部楼层
    回复 18# 拉斯特
    3 {' g$ T$ U' q
    : C& T/ l4 U/ I8 V
    ) Z! J/ W/ C) Y# k    关于这个问题,以前做过,比这个尺寸稍小些。哈!冒险不等于蛮干。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:26:54 | 显示全部楼层
    回复 19# laoguei ) w, _$ E6 d2 r* q  }
    * W2 P- w) f1 h; {' `& W

    6 `& y0 ^9 e% I. L/ k  M5 m    油槽不具备条件,不能用的啦。亚温,对调质而言,综合机械性能不理想,我不想那么做。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:30:54 | 显示全部楼层
    回复 20# zhaojie2008
    ( s, `1 s4 ]. J5 g# k# u# P" s( H7 V: N/ D2 W7 d. o% s

    ) c& u( D+ q% M7 ^/ ]    是的,我就是想试试,毕竟这个比较大,而且是组焊的,但还是想听听朋友们的好建议。此前做过一些,但没有这个情况特殊,如果成功也是一种尝试。现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-13 08:15:41 | 显示全部楼层
    期待着并想知道最后结果。
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    发表于 2010-7-13 08:25:28 | 显示全部楼层
    楼主:看来你公司没有做此工件的能力。建议外协。
    4 p9 x! x1 V  h7 H' F# y+ \1 ~$ }4 h% T" e& n
    目前公司犹豫我的想法,工件在锻造加工中。' z* ?* z" j' B; ^2 r8 c& u! @

      S( ]! I3 J: w- X" n: d$ \$ H+ K我的水槽很大的,要是加盐得加好多喽。
    # D2 o* ~, X: p* ]3 Y+ m$ r  K5 q0 Q% H5 X4 [/ N
    有什么具体方法吗?
    ' m. R+ ^5 V' @( V! k3 a! {
    4 \, {( L, B; H# \按常规思想的确是冒险。
    ) J) P( X+ m& n( ?! `+ M7 @
    & u& e/ t, I) c) y& S焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。, W" f, ^8 d9 Q% q( o2 s) k+ |: ?
    $ q7 I4 q  A! a6 E+ N' B+ T
    冒险不等于蛮干' D5 G% [/ {/ U( E

      J8 Q( J/ ~6 `: [3 E油槽不具备条件,不能用的啦。9 X1 A+ _8 U" q/ s* S0 a) O
    + w+ r1 M* s) A9 z! u* @: ~5 |
    现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:19:00 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 4 H$ w" L" ^3 @% q, L1 o; J, f

    # ?8 X6 x3 e, R5 W5 l& I6 o7 U% ~7 q: W/ J2 _+ u
        是的,我想结果一定会很好的。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:20:34 | 显示全部楼层
    回复 26# laoguei
    0 G9 k8 k+ i" J( p4 `
    " {( F& B' u% {& I/ o( c
    # d7 u5 {! P3 e4 ~    能给我推荐一下哪一家做这个工件更为合适?价格合理一些?
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    2023-4-29 13:40
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    发表于 2010-7-14 04:32:58 | 显示全部楼层
    违反常规的只好实验才能发言了。如果不焊用水可以调
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    发表于 2010-7-14 07:17:15 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢
    * r9 U& R# G1 Y- o. r% |. l* \  d1 y* V* b3 L
    4 t7 \+ f$ v" ^: {
        由于金加工的工艺存在严重错误,懂热处理的厂家不会用焊接件淬火。
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    发表于 2010-7-14 07:19:38 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢
    3 e6 v3 G+ u! P" C6 p  K4 a
    - ~$ g6 ^3 d3 X1 U! i2 W4 \  a* U; p2 A% Z; m
        等你焊接后的调质结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:26:59 | 显示全部楼层
    回复 29# forging 6 b: h3 y' J( Z: N  n
    . t  H- G7 v( ~, r
    + Q: b! |( S  l0 `# m" {) I
        是的。如果做焊评试验只能说明焊口的强度问题,对这类工件整体安全性不能有完全代表作用。* F  R9 b. x) m4 z! g( R
        如果是整体锻件,水冷有什么特殊方法吗?
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:33:26 | 显示全部楼层
    回复 30# laoguei 4 b2 c1 t# B  x6 e

    . R4 k: _% l2 I  C6 ~0 u8 T, B  q1 [4 a2 |9 F; p/ D
        是的。从发帖以来得到这么多热心的同行朋友的关注,已经说明的问题。
    . m6 y( T9 W5 }- e& q$ Z- ?" K4 J% n    衷言逆耳。在冷水中会变得更加清醒,更加理智,我会用好的结果回报大家。谢谢!
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:34:25 | 显示全部楼层
    回复 31# laoguei
    * e0 }& u2 p+ w+ [
    8 [7 L! h7 M; t
    8 d7 m; w; _8 Z2 l8 M' S- P/ g    放心吧!一定会给你一个让你高兴的结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-19 23:00:09 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特
    ! O$ d3 L1 F& J* K9 Z$ p
    : J$ Y, l7 r/ {, b$ M  ?. P
    + \& j7 z9 y. b6 }6 W  已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-20 22:14:30 | 显示全部楼层
    已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧
    " \; o  R5 l; V: ]6 Q, M6 [6 y# i
    7 |/ W9 ^+ X* n首先是等待结果中;5 l+ G1 e$ n! Y  v

    8 q0 j8 M: `" L2 L其次是介绍铸焊结构的情况给你,因为锻焊和铸焊没有区别的。
    5 x; B" m. ?0 |, [5 e! V7 [! D* e! H7 F+ ?2 J& G
    ----你提供的草图是个角式焊缝,如果确实是草图这样的焊接,则淬水后会开裂,我个人观点;6 N6 p$ ?1 h! I, D3 s5 B
    ----我们曾经做过铸焊结构,对接双面焊接(筒体和法兰焊接),焊后UT,MPI,淬火+ 回火,材料 2.5CR,1.0MO,0.20C。1.0MN。 结果是开裂了;
    . U/ d4 k2 J+ }: Y6 X7 J) {5 a---改变热处理办法为正火+回火,仍然发现有微小裂纹,修补后再次回火OK(此方法得到客人的认可后实施的)。工件出口,大概12年了,没有得到反馈消息。1 t" a% O  h: N3 j) C) Q8 b+ k+ Y& H

    , F7 p4 r; L* n3 I7 [9 S% \3 q8 I----说明淬火的应力确实是比较大的。那么开裂的倾向也就大了。. {: w! [. d1 y! d+ ^( Z- n

    ! j9 i/ c) t4 Y6 Q( |最后是,焊接应力应该消除后淬火会好一点。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:24:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2010-7-21 07:06 编辑
    $ U/ G5 T- J: \" X7 U0 f$ n% _" X& l9 ~  h: P" C' c
    回复 16# 合金钢
    9 M. ~2 m4 M8 h1 F4 U& F0 z5 B( R* l: c% E0 w: M1 o0 [: ~

    5 r; q& i; P7 w! S    如果这么大的锻件不水淬的,用油淬的话,是35CrMo的材料,等于没有调质,淬硬层的深度还不够你车加工的呢; y. J7 o$ l: y" t% }; O2 H) A) k

    5 v1 S/ Q; \1 j/ [焊接件调质是有相当的难度,关键在于你35CrMo的焊接工艺,这么厚,要完全预热充分,焊透,无超标焊接缺陷,焊后及时退火,最好采用正火工艺。
    1 w4 x8 V8 ]7 e! X
    " v- t. k  ^8 S0 c' Y做好这些,你就当锻件调质吧$ N/ ?2 r& B8 x, m- i

    3 B& u& ^; P; h3 S" t另外,这么大件调质入水温度,淬火方式选择也很重要。
    8 }- ~2 E! g, W8 R' y建议:0 Q5 d1 V% {( e6 G& p( X
    焊接按我上面做,并调质前,UT,MT合格7 o+ _- e6 U( U9 _/ W+ g& D

    5 W: a' u- d2 L" e然后按如下原则做,( F+ a- k2 e, I9 W9 _/ g* F
    保温不透,降温淬火,淬前预冷,水空水自回火……
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:29:35 | 显示全部楼层
    另外找个5000T-8000T的压机整体锻造好了,现在苏南这边这样的压机蛮多的了
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     楼主| 发表于 2010-7-20 22:54:51 | 显示全部楼层
    回复 36# 拉斯特 / W. r1 }" e* ^# G$ ^$ x  Y8 U3 q; i

    * s6 x0 w/ x! B  朋友,谢谢!这是我发帖以来看到最有指导意义的回复之一,你说的例子非常有现实指导意义,此工件是可以借鉴的。
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     楼主| 发表于 2010-7-20 22:57:16 | 显示全部楼层
    回复 37# adazhao
    ) }" F3 q3 W( j; s; A$ J
    8 b0 g+ m4 x, m7 L6 d+ G8 F+ l3 B  r. _9 e0 n! I( Z
        你的回复非常好啦!关键是你的几条建议是非常有价值的。朋友在论坛交流,得到这样的回复非常珍贵,大家可以把各自的经验交流一下,相互提高啦!非常感谢!
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