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楼主: 合金钢

[交流] 这样的工件可以用水调吗?[大件水淬]

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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-13 00:22:49 | 显示全部楼层
    回复 17# 拉斯特
    : ^  s8 L9 E) h; y
    7 D! ^# }% Z. v, C$ p  C: d4 l9 `: W
      CE的问题,我想如果方法得当,可以选用相近或折中的冷却速度;焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。是吧?
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:24:50 | 显示全部楼层
    回复 18# 拉斯特 2 |. f$ m4 V8 j1 ^/ b+ ?

    0 n; h+ p  Y! D6 G. m) p; J1 c; H' d( }* D" y/ x% ~' Q9 e0 C
        关于这个问题,以前做过,比这个尺寸稍小些。哈!冒险不等于蛮干。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:26:54 | 显示全部楼层
    回复 19# laoguei 2 H% f9 D3 ], j( Z6 ?/ c  o- e( v
    ' j9 b, T# r" j; R5 }
    " E' `, ^0 {. K3 V0 b# l) U* x: A5 }' s
        油槽不具备条件,不能用的啦。亚温,对调质而言,综合机械性能不理想,我不想那么做。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:30:54 | 显示全部楼层
    回复 20# zhaojie2008
    4 h$ d5 c: G! u
    ( s* A9 H- j3 e  R  X! m- @4 j; F
        是的,我就是想试试,毕竟这个比较大,而且是组焊的,但还是想听听朋友们的好建议。此前做过一些,但没有这个情况特殊,如果成功也是一种尝试。现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-13 08:15:41 | 显示全部楼层
    期待着并想知道最后结果。
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    发表于 2010-7-13 08:25:28 | 显示全部楼层
    楼主:看来你公司没有做此工件的能力。建议外协。; e6 Q9 G( `; X  R

    - ^  [. d1 |# H# F  T目前公司犹豫我的想法,工件在锻造加工中。
      ~! P- i4 y/ o0 Z* i) z: v/ P: O; Z$ `
    我的水槽很大的,要是加盐得加好多喽。; T" r9 S$ K7 W, b+ G

    9 I0 o0 u$ L0 @9 c2 r" X- A5 M0 M有什么具体方法吗?( j" ^' j, V, [7 r! g" L% u( l

    $ O+ m" Y2 f# k: A按常规思想的确是冒险。9 M. h1 |# h  ?) x
    * x) N7 ~4 m2 N5 R9 b
    焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。6 Z( x# F, R1 ~5 y; i+ Z
    - a$ o- G+ b! c/ P# ?
    冒险不等于蛮干4 ?4 q8 V: A6 u' r3 i
    4 c! U0 M' Z) W2 Y
    油槽不具备条件,不能用的啦。
    % Q% u! q* E: [4 P5 ?9 ]" s1 A
    : y* Z! K7 B/ U' I$ B' A! v现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:19:00 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 ; S( e! N5 x# a- p9 `

    . V! ~( H" U7 b% ]# b
    6 L* f6 b! c* ?- a    是的,我想结果一定会很好的。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:20:34 | 显示全部楼层
    回复 26# laoguei
    ( A$ s/ v  f6 _' x# w/ m, b3 B
    3 M& h' s% G1 P" s, [: y# Q6 }( s
    3 N* m4 A# Q7 j+ n( ^/ u- w/ L) |    能给我推荐一下哪一家做这个工件更为合适?价格合理一些?
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    2023-4-29 13:40
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    发表于 2010-7-14 04:32:58 | 显示全部楼层
    违反常规的只好实验才能发言了。如果不焊用水可以调
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    发表于 2010-7-14 07:17:15 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢 ' C  {! w4 q0 b: H6 a- z9 r
    ; r0 z( j$ X6 v0 N1 U% m" Z
    ( T/ I9 I1 T  t3 ^
        由于金加工的工艺存在严重错误,懂热处理的厂家不会用焊接件淬火。
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    发表于 2010-7-14 07:19:38 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢 8 c- a# c( e" C+ a; l0 G
    : @4 d" I3 ]4 ~; g. C6 m5 ~$ x8 C

    . g! F8 ?+ @( [; L" y0 d    等你焊接后的调质结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:26:59 | 显示全部楼层
    回复 29# forging 9 o  ^! D- ^: d3 P
    0 Y# g& B! s6 ~. x0 ?, D7 K$ ^( `

    " W) y" S7 j5 E    是的。如果做焊评试验只能说明焊口的强度问题,对这类工件整体安全性不能有完全代表作用。
    ) r% l  K' q; b9 [    如果是整体锻件,水冷有什么特殊方法吗?
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:33:26 | 显示全部楼层
    回复 30# laoguei
    ( v# m1 j: p% W/ r, F
    2 S9 E' J: q, p6 r! H" S% t9 H$ Z6 s
        是的。从发帖以来得到这么多热心的同行朋友的关注,已经说明的问题。
    1 w& K: f- f+ q% h9 v1 B    衷言逆耳。在冷水中会变得更加清醒,更加理智,我会用好的结果回报大家。谢谢!
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:34:25 | 显示全部楼层
    回复 31# laoguei
    # T: @" O. m# j: `# p
    8 K( ?( y$ B( {8 L5 b
    - B  O6 s8 ]+ h    放心吧!一定会给你一个让你高兴的结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-19 23:00:09 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 : `, N/ S& A3 A1 S0 S% S& A

    : ^' T1 \8 g+ L5 h. L& Y0 D$ W
    , _, l# n$ r* d% g6 T  已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-20 22:14:30 | 显示全部楼层
    已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧
    1 o+ y* W: b1 S9 _( P) F" i  l. F6 |" B
    首先是等待结果中;) _0 H$ m# M1 O, A5 @9 i( {$ Y

    + i" Z) u6 h4 M其次是介绍铸焊结构的情况给你,因为锻焊和铸焊没有区别的。0 W" i! ]% y! c* F0 O+ {

    5 G! `: p/ l3 p' _----你提供的草图是个角式焊缝,如果确实是草图这样的焊接,则淬水后会开裂,我个人观点;/ S1 q' w* ?% Q4 h/ C/ b
    ----我们曾经做过铸焊结构,对接双面焊接(筒体和法兰焊接),焊后UT,MPI,淬火+ 回火,材料 2.5CR,1.0MO,0.20C。1.0MN。 结果是开裂了;7 R' F4 A& e' H: v* x3 C
    ---改变热处理办法为正火+回火,仍然发现有微小裂纹,修补后再次回火OK(此方法得到客人的认可后实施的)。工件出口,大概12年了,没有得到反馈消息。+ k/ F  \% s5 g! C( c0 a, w2 l

    # ]  p) A) u# E+ Y----说明淬火的应力确实是比较大的。那么开裂的倾向也就大了。! Z3 `- q- ^2 r

    ) F5 w; c. Y7 l4 P3 C最后是,焊接应力应该消除后淬火会好一点。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:24:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2010-7-21 07:06 编辑 ! Y7 H1 D# @; p( \
    * ?+ v" T5 Z0 m0 _6 g, a
    回复 16# 合金钢
    " Q& R4 Z# n$ V, Q/ j, ~' j3 f5 c
    8 n7 E# e( I& C2 z5 r$ _! r0 u% I* `6 ~+ O
        如果这么大的锻件不水淬的,用油淬的话,是35CrMo的材料,等于没有调质,淬硬层的深度还不够你车加工的呢. {  @- @- ?$ q* j, C2 G
    - @  X9 I2 ?+ w( G/ f; }& a
    焊接件调质是有相当的难度,关键在于你35CrMo的焊接工艺,这么厚,要完全预热充分,焊透,无超标焊接缺陷,焊后及时退火,最好采用正火工艺。7 W3 ?4 b+ o. {5 n& t

    ( s* g2 g; \' t7 @- u做好这些,你就当锻件调质吧" P+ H+ m4 R0 _: A, G/ I; x

    ) x3 M" f; x% E( i7 S* D4 F0 L' x另外,这么大件调质入水温度,淬火方式选择也很重要。" ?% L5 d% e5 V9 i
    建议:  E7 b0 |3 C0 R5 n; ?3 Y" e* u
    焊接按我上面做,并调质前,UT,MT合格, y$ R' [& X* S9 E8 S

    3 p5 h& B$ L7 y" j% ~然后按如下原则做,( ?3 }. j( c' D2 ]: O' t  s
    保温不透,降温淬火,淬前预冷,水空水自回火……
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:29:35 | 显示全部楼层
    另外找个5000T-8000T的压机整体锻造好了,现在苏南这边这样的压机蛮多的了
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     楼主| 发表于 2010-7-20 22:54:51 | 显示全部楼层
    回复 36# 拉斯特
    9 v9 Y" G( E; x) V# K7 P8 R. @8 e& G+ F. ]( d. G8 t
      朋友,谢谢!这是我发帖以来看到最有指导意义的回复之一,你说的例子非常有现实指导意义,此工件是可以借鉴的。
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    2019-11-8 16:08
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     楼主| 发表于 2010-7-20 22:57:16 | 显示全部楼层
    回复 37# adazhao
    % }  Q. G0 o! _* `9 n! [, n" `2 L8 n  I; y- _% c& K
    ) e; ^* _  t# b
        你的回复非常好啦!关键是你的几条建议是非常有价值的。朋友在论坛交流,得到这样的回复非常珍贵,大家可以把各自的经验交流一下,相互提高啦!非常感谢!
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