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楼主: 合金钢

[交流] 这样的工件可以用水调吗?[大件水淬]

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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-13 00:22:49 | 显示全部楼层
    回复 17# 拉斯特
    8 t3 n3 l2 W# B; ?  D+ g& [! s6 ?/ R

    : ~" {* X: T/ s7 T  CE的问题,我想如果方法得当,可以选用相近或折中的冷却速度;焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。是吧?
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:24:50 | 显示全部楼层
    回复 18# 拉斯特
    3 }3 A. A, i. x' |: m. v& g8 t) Q/ J; u) s/ t, x9 d

    6 a) q1 ?2 N; D/ K& j3 S* i    关于这个问题,以前做过,比这个尺寸稍小些。哈!冒险不等于蛮干。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:26:54 | 显示全部楼层
    回复 19# laoguei
    % c. g! F; `" b1 u# T9 Q8 j
    % z' `" y$ Z* l0 Z/ x8 Z; Z2 U" l+ ?' s9 K* e
        油槽不具备条件,不能用的啦。亚温,对调质而言,综合机械性能不理想,我不想那么做。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:30:54 | 显示全部楼层
    回复 20# zhaojie2008 ! h+ R9 Y, j2 X5 h% ?0 l: `4 Z3 h

    7 X% a; s, O' W7 H. w
    ; e" W4 a+ d* W: G) K) p% x( q+ N, ^/ B    是的,我就是想试试,毕竟这个比较大,而且是组焊的,但还是想听听朋友们的好建议。此前做过一些,但没有这个情况特殊,如果成功也是一种尝试。现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-13 08:15:41 | 显示全部楼层
    期待着并想知道最后结果。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-7-13 08:25:28 | 显示全部楼层
    楼主:看来你公司没有做此工件的能力。建议外协。
    9 k% W$ T7 C  p9 F/ }+ p! a# b
    2 k! y, ?$ i. z, R* U! C* N$ G目前公司犹豫我的想法,工件在锻造加工中。
    8 t$ ~& x. S8 P% E7 |: t3 ?
    . {' E2 c9 Y9 {' Z( f8 g$ j. t我的水槽很大的,要是加盐得加好多喽。
    9 S* [$ w+ Y- Y/ N7 H( q0 I) ^1 p6 H7 r8 C$ J, M5 n1 n, \& b+ B4 H
    有什么具体方法吗?
    7 c) @8 h8 X6 e2 w8 P" ]6 G' N* R0 Q# ]' ~9 Y" s+ ]
    按常规思想的确是冒险。
    - y+ r  H' m4 D1 i7 M
    1 L. p! k+ P$ n# B- ~# W焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。6 \! i# |1 |6 Z) ~
    , `6 U. @! }) o, G
    冒险不等于蛮干8 M$ B. `# f3 C9 C* U* M

    $ I2 g% u) R, ]; F5 }/ Q6 h9 j油槽不具备条件,不能用的啦。
    ) O) H/ p4 E) S5 W' |! N, \
    5 S- R/ U" n6 \2 w& h9 B现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:19:00 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 # Z- _: ~. x: S* X" n/ s& x
    * K6 E6 {' A; J
    & B9 [) p6 k$ d$ w( Y" M. h
        是的,我想结果一定会很好的。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:20:34 | 显示全部楼层
    回复 26# laoguei
    % q  H# `, u* f* P: }& ?4 L( j2 K% |5 w9 B

    * e  W7 p6 m* M    能给我推荐一下哪一家做这个工件更为合适?价格合理一些?
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    2023-4-29 13:40
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    发表于 2010-7-14 04:32:58 | 显示全部楼层
    违反常规的只好实验才能发言了。如果不焊用水可以调
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    发表于 2010-7-14 07:17:15 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢
      q, n9 L0 c! U( t* J6 P6 [+ v- P4 [
    0 ^' D9 i3 g8 c8 F! g/ Q8 B9 s
        由于金加工的工艺存在严重错误,懂热处理的厂家不会用焊接件淬火。
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    发表于 2010-7-14 07:19:38 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢 4 e. n' i1 H  b, X  }
    3 L; R0 t" m1 \7 Q/ c

      f# L- `7 M& N' g. M2 M    等你焊接后的调质结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:26:59 | 显示全部楼层
    回复 29# forging
      u7 `5 a. S/ L0 P5 ^' E7 ?0 p9 c
    . _; S% p( d6 K8 G, j
    " v9 `% C' Z. K    是的。如果做焊评试验只能说明焊口的强度问题,对这类工件整体安全性不能有完全代表作用。
    ! c# K) Z4 q# }9 a$ O5 {    如果是整体锻件,水冷有什么特殊方法吗?
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:33:26 | 显示全部楼层
    回复 30# laoguei " k) E% L0 ~# r: C

    ( {9 g3 m2 U& Y$ l. w2 ^. I7 r! ]
    # i. q% h. t& A; ^. K* o    是的。从发帖以来得到这么多热心的同行朋友的关注,已经说明的问题。
    ( A1 j, z) P. h% K, ~/ K8 N: @    衷言逆耳。在冷水中会变得更加清醒,更加理智,我会用好的结果回报大家。谢谢!
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:34:25 | 显示全部楼层
    回复 31# laoguei 4 `# G6 Z# w& q, K

    + z" i. a/ g; F, ~9 H! \$ @/ Y1 \
    1 }  A% c8 \4 s. X( j4 K: Y    放心吧!一定会给你一个让你高兴的结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-19 23:00:09 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 / G9 J8 l! G6 X& S" z* k4 {
    9 b# ]' X/ R% |2 p+ [1 W
    * j" M5 a. }+ {8 E
      已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-20 22:14:30 | 显示全部楼层
    已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧+ i( F7 p9 q; _8 O
    8 o, J% d% M1 Z* E8 A- l4 s, N
    首先是等待结果中;& Z) F8 J5 O8 b% h

    # h# e/ ]  f& o2 y- R1 w5 [2 h其次是介绍铸焊结构的情况给你,因为锻焊和铸焊没有区别的。
    . o& {6 S" B2 U3 e0 Q0 b/ {# p! h  r+ a# \) q
    ----你提供的草图是个角式焊缝,如果确实是草图这样的焊接,则淬水后会开裂,我个人观点;
    2 O2 n( A8 c( ^' _, S. `9 n  T----我们曾经做过铸焊结构,对接双面焊接(筒体和法兰焊接),焊后UT,MPI,淬火+ 回火,材料 2.5CR,1.0MO,0.20C。1.0MN。 结果是开裂了;. ^% E/ ]" s" A# J/ J+ b+ _! A
    ---改变热处理办法为正火+回火,仍然发现有微小裂纹,修补后再次回火OK(此方法得到客人的认可后实施的)。工件出口,大概12年了,没有得到反馈消息。0 s0 D- r3 @0 X$ `

    ' |) F6 `4 N3 j+ _5 k; z. ~----说明淬火的应力确实是比较大的。那么开裂的倾向也就大了。0 v! r( h$ F, q

    , |+ L0 w: X3 W, I9 Y# V最后是,焊接应力应该消除后淬火会好一点。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:24:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2010-7-21 07:06 编辑
    5 G$ L9 v) G/ r* ^  [) `  w/ {& D# _$ I  [5 P
    回复 16# 合金钢
      ^; ?' p4 a2 O* ?# U) a& I3 c  v8 h) r1 a/ i. R

    & }8 s% S7 u1 i* Z+ y( F% X    如果这么大的锻件不水淬的,用油淬的话,是35CrMo的材料,等于没有调质,淬硬层的深度还不够你车加工的呢
    - R3 u5 D& B, M. H* U7 t" q# J' p
    / }# a3 U; \4 C1 M2 G3 {焊接件调质是有相当的难度,关键在于你35CrMo的焊接工艺,这么厚,要完全预热充分,焊透,无超标焊接缺陷,焊后及时退火,最好采用正火工艺。
    9 e0 \4 B5 @3 t4 h+ }1 |6 ~: a& i5 e9 L0 N! |( \% o& [
    做好这些,你就当锻件调质吧' s+ g' T- Z2 ?) h

    8 O1 G0 p4 I( x0 S& L7 }3 P另外,这么大件调质入水温度,淬火方式选择也很重要。
    : C4 L: ^; O+ _1 j" B建议:
    % _* w- }" M. c! {4 A% r焊接按我上面做,并调质前,UT,MT合格0 _+ Z, u( A% a0 Q, R8 Z9 e

    / X: q$ Z, U9 _7 k. v然后按如下原则做,4 ~& F9 }) [8 J! W- I: d) }# S
    保温不透,降温淬火,淬前预冷,水空水自回火……
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:29:35 | 显示全部楼层
    另外找个5000T-8000T的压机整体锻造好了,现在苏南这边这样的压机蛮多的了
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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-20 22:54:51 | 显示全部楼层
    回复 36# 拉斯特
    6 I# p$ o6 p+ A, `! e: {# i9 p, q  Q7 l/ m( i5 [$ F" |9 \3 v
      朋友,谢谢!这是我发帖以来看到最有指导意义的回复之一,你说的例子非常有现实指导意义,此工件是可以借鉴的。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-20 22:57:16 | 显示全部楼层
    回复 37# adazhao
    8 V5 G& x- ^9 @/ ]2 r$ X$ Z' a
    7 e2 @! b: ^& [0 z% {% D3 q2 b. f' U- S' W( ]$ g2 u+ w
        你的回复非常好啦!关键是你的几条建议是非常有价值的。朋友在论坛交流,得到这样的回复非常珍贵,大家可以把各自的经验交流一下,相互提高啦!非常感谢!
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