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楼主: 合金钢

[交流] 这样的工件可以用水调吗?[大件水淬]

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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-13 00:22:49 | 显示全部楼层
    回复 17# 拉斯特
    - q% W, [  a9 }& _5 ]
    8 x' L* M+ y$ h* H0 c% H% `5 s8 f5 @0 V4 R/ c4 y
      CE的问题,我想如果方法得当,可以选用相近或折中的冷却速度;焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。是吧?
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:24:50 | 显示全部楼层
    回复 18# 拉斯特 5 Q6 V0 R. Z4 u7 b

    8 v' W/ g+ t9 k% \) ~) B: P9 S: h$ C6 c$ T+ y7 ^# }0 }* r7 G
        关于这个问题,以前做过,比这个尺寸稍小些。哈!冒险不等于蛮干。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:26:54 | 显示全部楼层
    回复 19# laoguei   c% d& u6 I8 W( q
      M# ^: T. T" m( D; r# J

    " V* r' ^6 o( H  v    油槽不具备条件,不能用的啦。亚温,对调质而言,综合机械性能不理想,我不想那么做。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 00:30:54 | 显示全部楼层
    回复 20# zhaojie2008 ( T! f' e4 b- k6 X, B# b2 P8 `

    & S6 b7 ^1 c- S5 P! s& L$ ]$ d" d* ?- b, q" E
        是的,我就是想试试,毕竟这个比较大,而且是组焊的,但还是想听听朋友们的好建议。此前做过一些,但没有这个情况特殊,如果成功也是一种尝试。现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-13 08:15:41 | 显示全部楼层
    期待着并想知道最后结果。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-7-13 08:25:28 | 显示全部楼层
    楼主:看来你公司没有做此工件的能力。建议外协。
    / Q/ m; [5 f- Z! c( q6 C
    % W  ?4 Y; [8 s/ X/ u1 }目前公司犹豫我的想法,工件在锻造加工中。' D+ |6 }/ l$ ^; c" V7 b% D

    3 t5 {9 g6 |0 e9 S' U" x我的水槽很大的,要是加盐得加好多喽。
    # `) i; C7 {8 r1 f& K. R  X; k# A1 ]- i; O: b# ]
    有什么具体方法吗?
    5 \8 y$ ?; o8 n: ^3 k) Y3 a% ^3 n% ]* v) R  i" s% S
    按常规思想的确是冒险。
    & n( ^, h, X7 r& _  k$ W9 |" A( v, K2 b/ a
    焊接应力的问题,在加热过程中可以予以消除。5 W7 x  O5 `- J7 }, U9 ~
    , w) A  N8 f! W4 l3 Z1 p
    冒险不等于蛮干% Y& m. j7 {' m8 k8 I: V4 p

    ! a) X) j, e' r- r* x油槽不具备条件,不能用的啦。
    $ u2 s% A+ M& f; ?( Y/ z! u1 l5 N! V) V0 P# k- Z: D
    现在工件在加工中,正在做组焊的准备工作。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:19:00 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 - R5 ?5 [; L6 m& v5 _! C

    * M. V% d2 n1 f# I
    ! r7 u  m- K8 S" A    是的,我想结果一定会很好的。
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     楼主| 发表于 2010-7-13 20:20:34 | 显示全部楼层
    回复 26# laoguei . m) p+ M' K9 m; r( Q$ X

    , X/ G' \0 N2 {, L# ?, c+ G8 i; v: o
        能给我推荐一下哪一家做这个工件更为合适?价格合理一些?
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    2023-4-29 13:40
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    发表于 2010-7-14 04:32:58 | 显示全部楼层
    违反常规的只好实验才能发言了。如果不焊用水可以调
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    发表于 2010-7-14 07:17:15 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢 2 W% ?' I- `% G/ W0 S1 A" k6 Z

    0 d6 A$ ]7 H% v
    , ^5 e3 z$ D! {* G" f    由于金加工的工艺存在严重错误,懂热处理的厂家不会用焊接件淬火。
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    发表于 2010-7-14 07:19:38 | 显示全部楼层
    回复 28# 合金钢 : c& q+ w5 X# \
    . h# Q* s& S6 j; M2 {

    6 k' K0 E% w, y0 U' J    等你焊接后的调质结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:26:59 | 显示全部楼层
    回复 29# forging
    4 U2 @$ F0 D0 C5 R9 @+ ]. I3 B5 K! |6 d7 P! K7 M& {
    . a, i6 g3 Z8 B" M5 G- u+ D9 z
        是的。如果做焊评试验只能说明焊口的强度问题,对这类工件整体安全性不能有完全代表作用。
    1 D( B1 x- f# h, ?3 V    如果是整体锻件,水冷有什么特殊方法吗?
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:33:26 | 显示全部楼层
    回复 30# laoguei   o2 @) `: P4 d+ u! `# y
    " w; B8 f- s$ @! A  H) g4 r+ e
    " F9 O4 V5 r, C
        是的。从发帖以来得到这么多热心的同行朋友的关注,已经说明的问题。, T  {7 g$ [- L5 }' e
        衷言逆耳。在冷水中会变得更加清醒,更加理智,我会用好的结果回报大家。谢谢!
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     楼主| 发表于 2010-7-14 20:34:25 | 显示全部楼层
    回复 31# laoguei
    ( W* n& n# ~9 e4 q! C0 Z% ?, ?5 Y3 P) J6 S* v* S
    $ M3 ^( u2 ]: ^0 y  H5 U- g4 l
        放心吧!一定会给你一个让你高兴的结果。
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     楼主| 发表于 2010-7-19 23:00:09 | 显示全部楼层
    回复 25# 拉斯特 $ P2 \5 w8 i" x$ D' J/ |' |  C
      i3 T6 J) F8 K9 r- d' D; C

    ; r- j& i' T. l  已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-7-20 22:14:30 | 显示全部楼层
    已经焊完啦,有些裂纹也处理完啦,经UT、MT探伤,现在开始装炉啦。等最后结果吧
    : ~; J; h) f4 [
    # A) K: l3 J. ^( ^6 v) |首先是等待结果中;
    8 o% N7 L. |: w6 Z, y- c" z5 |/ R  w  j9 p* c  o3 l5 b" M0 x
    其次是介绍铸焊结构的情况给你,因为锻焊和铸焊没有区别的。0 @# J; X5 L; S% }

      |0 n* b- v& y. P; B+ i----你提供的草图是个角式焊缝,如果确实是草图这样的焊接,则淬水后会开裂,我个人观点;$ `: Y3 q5 R1 [& I! ~+ D
    ----我们曾经做过铸焊结构,对接双面焊接(筒体和法兰焊接),焊后UT,MPI,淬火+ 回火,材料 2.5CR,1.0MO,0.20C。1.0MN。 结果是开裂了;% G  J/ X9 E: c: k# b6 ^0 d2 ^
    ---改变热处理办法为正火+回火,仍然发现有微小裂纹,修补后再次回火OK(此方法得到客人的认可后实施的)。工件出口,大概12年了,没有得到反馈消息。9 ^9 ?- x4 Q) n0 ]$ g$ p+ R5 u
    * ~3 Z  Z% Y' {- F- j
    ----说明淬火的应力确实是比较大的。那么开裂的倾向也就大了。
    ( r- G/ p# r# F8 `# l6 C" Y+ k; y* a4 h! `0 P6 _
    最后是,焊接应力应该消除后淬火会好一点。
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    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:24:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2010-7-21 07:06 编辑 ( g0 U" l4 Z$ U- A* D0 Y
    & A' }2 h# P  c) E7 d, C0 l9 J9 V
    回复 16# 合金钢 ! i9 b/ A) V- C* v

    ; `! I. l* s0 m( Y+ p5 [: T# f+ X
    5 Y0 t- B; {1 D# P- L' E% l    如果这么大的锻件不水淬的,用油淬的话,是35CrMo的材料,等于没有调质,淬硬层的深度还不够你车加工的呢
    & b! f% _/ v$ Q7 a& m6 r! n4 T5 K
      u4 K, `8 W7 j4 z  A( o焊接件调质是有相当的难度,关键在于你35CrMo的焊接工艺,这么厚,要完全预热充分,焊透,无超标焊接缺陷,焊后及时退火,最好采用正火工艺。
    8 z) G5 t) w2 E& q% a! x
    . V) c6 S7 i8 [7 u& m做好这些,你就当锻件调质吧5 D- E" ^' ?2 E2 h! r% s0 D

    " z$ }, w5 [/ i另外,这么大件调质入水温度,淬火方式选择也很重要。  v+ R* ^  D" m, d: K
    建议:( n4 W# Q5 l' V: |
    焊接按我上面做,并调质前,UT,MT合格, }* u. B( x' s$ X( r" v" X) A
    3 n5 Y* Y. X) @5 U, ?" @9 v
    然后按如下原则做,8 K3 R' j0 |, k8 K1 g7 |8 J% |5 C# |
    保温不透,降温淬火,淬前预冷,水空水自回火……
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-7-20 22:29:35 | 显示全部楼层
    另外找个5000T-8000T的压机整体锻造好了,现在苏南这边这样的压机蛮多的了
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-20 22:54:51 | 显示全部楼层
    回复 36# 拉斯特 ) S) O' j" w# K: @7 p: K9 x0 Q
    : g' z8 c. ?8 N' {$ K5 F
      朋友,谢谢!这是我发帖以来看到最有指导意义的回复之一,你说的例子非常有现实指导意义,此工件是可以借鉴的。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-7-20 22:57:16 | 显示全部楼层
    回复 37# adazhao 0 |( p. s, s: U8 c8 w8 \
    3 @* P0 x$ p- u& @

    , t( d! K! t! a: p0 i- V/ C' q    你的回复非常好啦!关键是你的几条建议是非常有价值的。朋友在论坛交流,得到这样的回复非常珍贵,大家可以把各自的经验交流一下,相互提高啦!非常感谢!
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