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[求助] 为什么550材质的球铁珠光体少,硬度低

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-11-6 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    产品名称钳体) C" d4 Q4 t( K% Z) D
    材质550_6
    3 T7 v6 P4 ?, l1 f" C单重4公斤: ^, R4 o: m8 ?1 ^3 E. B3 e
    熔炼方式电炉一拖二! R* E( U- a+ C2 k
    造型方式disa垂直造型
    ) `7 y/ D: q/ a: A配料生铁15,废钢25,回炉料60
    7 T8 ?5 |2 P+ p) u* i8 l+ v原铁水成分碳3.75,硅1.5,锰0.45,铜0.459 o) F8 p. P* |
    終硅2.5: ~0 o' t! t" j0 u
    生产过程,先生产两炉400材质的产品,再生产该产品,回炉料为450材质的,不含铜,锰0.35,硅2.75. J! W2 x- h/ v7 x
    产品模重约42公斤,分两次孕育外加随流孕育,浇注时间15秒。
    , [6 {% D8 u# ~! N0 ]2 d! {+ `约一个小时后产品下线
    1 d2 C3 r$ S* D检测硬度150,珠光体15-20
    / c, W  O5 ~; t+ M求各位老师指点原因,谢谢( D5 T( r3 j: i  F
    154130gl3jbn73wj3d79fl.jpg
    / O0 y6 o/ ?  g$ h3 J* j 154131ggcsd4dtp9twwwgg.jpg 7 @# m! @6 h9 D; I3 R$ ^- [
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    前天 07:37
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 15:46:34 | 显示全部楼层
    少加回炉料,多加些废钢,
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-6 15:59:25 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2017-11-6 15:46+ ^% a2 ^; S+ e* }6 s7 y
    少加回炉料,多加些废钢,
    4 T& ^$ |6 |* _# Q
    之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 17:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
    生铁換了么?
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    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-6 19:26:15 | 显示全部楼层
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-11-6 21:50:27 | 显示全部楼层
    孕育量太大了吧,另外看看你们是多长时间开箱的,建议开箱时间缩短
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 23:27:33 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-6 15:59
    : s) s( Z0 N2 e  E; S6 z8 ?3 q之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了 ...
    7 D- ]) V8 W7 X( v) K
    仔细对照一下这次与之前的哪些环节变了?
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    2024-5-13 18:15
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-6 23:37:57 | 显示全部楼层
    按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-11-7 03:48:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2017-11-7 03:51 编辑
    4 H, a' s+ H" c7 p. E. Y
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37
    9 r8 L; s( N) p2 }; `按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...
    ( ]+ b2 f9 h% A: r0 U2 |: M  D
    2 x7 K& Z+ y' v
    这个对,肯定你的终硅不止2.5,而且要确定你的铜锰含量是否准确  z8 I$ G) G5 V
    另外,相同成分下孕育的越好珠光体越低
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    奋斗
    2024-3-28 16:50
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-7 09:34:06 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37
    / w2 @  Y8 U# g0 a按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...

    - _; H9 G; I. w前面是400的牌号,怎么调整成分干550他没说,有可能这个环节出差错,因为他说之前这样干过,可能就是过程不太一样了
    ' v7 X7 V; @- g
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    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:26:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37 3 w+ D0 n! }* I2 j- e4 E
    按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...

    + d7 {, x, [5 v" }3 a2 c% Y成分是光谱打出来的,错不了,估计是当时加料工配比没有按照标准,我们这加料配比没有明确规定死,只关注成分是否合格
    2 k: B, S. ?$ Q1 o
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    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:29:55 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-11-6 21:50
    3 R3 W% ]4 \1 l$ I% k6 G$ W孕育量太大了吧,另外看看你们是多长时间开箱的,建议开箱时间缩短
    # y/ a0 K' H3 d6 E
    孕育是一次0.3,二次0.2,随流不到0.1,开箱时间是按照浇注速度来决定,也就一个小时多点
    # {# l5 l; J: n1 f$ e. K$ `
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     楼主| 发表于 2017-11-7 13:30:06 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-11-6 23:27
    , G0 u  ]: |+ E: l! T仔细对照一下这次与之前的哪些环节变了?

    6 S7 ]- V" U& l- z2 `就是前面做了400的成分,电炉里剩了几百公斤的铁水,再加生铁,废钢,回炉料调制的。. }' n9 }, Y. g9 k
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 15:02:13 | 显示全部楼层
    hnnlzsq 发表于 2017-11-7 09:34
    2 S% ~2 O6 W) E  U+ `3 G/ [前面是400的牌号,怎么调整成分干550他没说,有可能这个环节出差错,因为他说之前这样干过,可能就是过程 ...
    5 @! }7 w$ W2 k7 h
    他说是按照450的回炉料,硅含量2.75来干550的牌号的
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    2024-5-13 18:15
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 15:04:58 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-7 13:266 n1 b6 q2 F; o
    成分是光谱打出来的,错不了,估计是当时加料工配比没有按照标准,我们这加料配比没有明确规定死,只关注 ...

    ; |8 p  h2 a3 C还是好好查下现场情况吧,感觉大家都差不多,现场的情况事后都是大概可能,这样很难找到真实的原因
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-11-7 15:44:50 | 显示全部楼层
    我们500-7不用加铜平均也在520-13左右啦,你这个成分按理说不应该啊!是不是数据哪有问题啊,我们还没有随流,因为之前一随流珠光体就少了,强度有时达不到,可以把随流0.1%放到二次里面。
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    昨天 17:15
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 23:37:50 | 显示全部楼层
    归根结底还是管理的问题,尤其是现场管理,也就是过程的控制管理没有真正到位!
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-11-8 14:50:43 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-6 15:59' v! M  _$ S. x, h
    之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了 ...
    + s' q+ t  _7 ], ^2 M+ `6 A
    下线时间是不是增加了?
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-8 16:07:51 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-7 13:308 G' ~( O  Q" J
    就是前面做了400的成分,电炉里剩了几百公斤的铁水,再加生铁,废钢,回炉料调制的。: e0 {! c! I$ s9 j1 a! Y2 G
    ...

    : P! Z! \0 f! p7 |9 V! S0 j8 T能说说你的配料依据吗?400和550的配料工艺还是有区别的!
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