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楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:11
    7 v+ W# K' p8 |4 Z最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...

    ! r; W" [  R# @# n我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:55
    1 ^$ R7 ]5 U" H我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...

    + ~5 H- Q1 b2 O* G这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:271 p& L  z- e) ^# ^
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难..... t3 r) N5 U- F% U5 X
    楼主请提供此件的金相图.
    : @. {2 N( J3 @" V6 v. M" b/ y( I# m均衡凝固不是单用薄 ...

    / E: Q' W, c$ l/ I7 u* W% G感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    / u  z, ]( r. t; Y! X两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
      S, F: [) c. Q. D: t* E( B楼主请提供此件的金相图.
    3 R6 S1 W( l2 M  h; W/ f; e" e均衡凝固不是单用薄 ...

    7 r7 O8 \0 `4 h& p4 h: @顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:389 A8 {; a+ f+ ]1 \9 @! |! d
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...

    , q# G8 T# k& c3 i$ A, Q我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41
    ( `0 W. G: X: S# Q3 Q" g是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.
    ! d) Y6 R8 C+ @  D! u楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...
    * Q, t0 T6 z" ^
    欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。3 c$ Q" y0 U! U: f9 L
    & d/ D1 u2 {- |2 @  y
    最后也做到技术求助帖的有始有终!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑
    % ]4 y3 l7 N) {  Q8 ]$ g/ a
    ; A9 G% J! o) ^8 a+ _8 M) \9 j' N“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”; w: V6 ]# d. v+ x
    . {" a% X5 x( [, s3 g, N# }
    不是无冒口铸造吧,1 E8 D: r; ?0 K( T- P$ l4 A# s
    加大的浇口杯----热顶冒口,3 |9 U3 O7 _* m- r& S
    内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?
    # ~! K" W3 [+ B6 |4 H" G. w7 `$ k$ x0 `, h' w# `
    铁型幅砂是个好工艺!4 [7 t; {5 p, Y0 Q0 p3 w, |' F" ~
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:57( ^0 z7 q( {+ A% \: {
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    5 @+ M, @4 c+ G) x- I8 `: r& {+ @- R; f. k: k& c( t
    不是无冒口铸造吧,
    ; a6 C+ T, |7 S( s! c& [6 @
    嗯嗯,你说的对
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:28
      E" A; s  Q  M2 W; I1 X9 j  Q+ m嗯嗯,你说的对
    0 Q& W" Z0 `6 {4 R1 p
    铸件做过全面的检测和金相观察吗?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    * g2 f6 C( t: X% M" e5 ?% n  A       之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。! G8 c. o8 A, J% H) r; ]

    : |; f  f) Q) M6 B
    & a" a, Y8 t  L  e( [( r& s0 l$ B2 e更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39
    ! p2 m- {$ _, L8 b0 j9 F感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。, `5 O. e4 _" P/ ~
           之前实验过程考虑过 ...
    ! Z. s4 b) |# o! E( Y) L
    讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
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    奋斗
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:49
      g$ y- Z* L3 C6 u$ E8 S1 [讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~

    + J3 V+ t% g0 ]两边锯了,看法兰热节处的情况了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑 ' \+ W* A6 n) i8 w# Y( A. c5 q6 K
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39
    % V; w8 R" }9 C7 J# t+ O7 ?" _感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    0 J: j, t7 O: u$ S6 L       之前实验过程考虑过 ...

    4 p3 D3 W/ k4 T# m- A# n5 x; z. i0 s% x- D/ g7 s
    更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能.+ U1 r  f+ s# n5 W2 O3 Z
    1 Q% t' [3 D0 M" d! t9 s8 {5 i

    3 z( Z  T. }- n% M2 c8 B8 h& d' B
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg " ]0 H4 i' h( r6 {6 I( |+ O2 k& `

    + F5 r2 E& X1 I+ f# W! W1 _5 T, y5 d- k" ]$ K' H
    有图有真相,
    " V; H* c" v1 z3 x' g分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
    4 s  R9 C; r( y, {7 p
    + Y/ B" p* k& O7 D0 s* c# B: q: S7 B* R* \* t% u& v/ Q$ b5 N
    , t7 j8 `2 T- C
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:40
    9 S7 i  c6 N' C有图有真相,4 \; q  r  v8 E" ]$ r' p) Q
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
    , ]' w8 ?# |6 z4 b
    ; i, n& G1 K0 J' a0 _
    应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑
    9 N: _+ T9 H: r+ d
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:21# Z% V1 L6 y: C+ D4 I
    应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...
    8 i9 A8 G. n7 F/ V- s) ~/ K2 @

    * P) k. T3 t, ]9 r% t( ]/ V同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑
    ! ]" d+ q% {' z3 M% M3 G4 [
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:559 V" c9 N1 B+ f+ l8 K' N- K
    "铁模覆砂工艺,CE:4.5."& l" h" k& f2 l+ n1 v  D
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    1 S- b/ y% F, {' C"更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...

    " Y& o% \8 {0 u& T. {; M
    1 R' L* R* A% K# x( ?收回前述误判!
    1 p( T; [% q9 n4 Z+ `+ X
    ) l: n9 |( ?  R+ G. f# p同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
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    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑 ; Y; q; d% t7 `: s
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36( {3 {3 H" r. |
    收回前述误判!
    ( L6 B- o1 I& U4 X8 `2 Z
    - T5 t$ x& q: u$ D0 A同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!

    ) a7 a* n! k4 @1 O
    ) f/ i7 `0 J1 Z0 \
    9 H) o7 u& P1 Q& X7 E# d* B同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.4 v$ W0 |+ e! e
    新思路.铸造就要不拘泥于精典..
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