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[求助] 2205双相钢低温冲击与金相组织

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-21 13:49
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-4-7 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    50热加工币
    各位大神:
    ( k/ d) E: ~- S$ T9 t- F/ r4 f2205双相钢,同样热处理工艺,低温冲击有时合格有时不合格。是否能从附件金相图中分析,造成低温冲击值偏低的原因呢?  h% m+ h, J% D' z

    5 F9 ?! C$ m. }; i

    热处理工艺

    热处理工艺
    * Z# S  U* O; L0 {  e7 f8 I

    1 n7 N" S& Q3 w* [# w+ @; [) q 金相照片对比_页面_2.jpg ( C( B+ t6 o! X" F" A/ \
    / Y- g7 d+ A8 J+ R
    金相照片对比_页面_1.jpg 8 o: ?6 }* I7 V; |

    & J, [: V7 c3 m  X0 f  s4 g 金相照片对比_页面_3.jpg

    金相照片对比.doc

    2.59 MB, 下载次数: 113

    最佳答案

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    没看到你试棒的样子,铸件由于自补,所以比较致密,试块形状和取样的位置有没有啊,必须要看真实的东西才知道原因

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  • TA的每日心情
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-7-14 09:28:43 | 显示全部楼层
    我们后续做了不同热处理工艺,解决了低温冲击值不合格问题。工艺1,炉内退火原本是为了保证铁素体要求;工艺2,取消炉内退火,铁素体合格,低温冲击也合格。从热处理工艺看,怎么解释工艺2低温冲击值提升这么多呢?大家讨论下。! ]! m) ~% }5 k9 u- Y0 d( x; m" X
    热处理工艺对比.jpg
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    2022-10-23 04:26
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    发表于 2022-4-7 10:37:18 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-18 15:09- j# [$ i- y  ]8 z0 ?# t
    谢谢你关于升温速度的详细解答。我们的疑惑是:同一炉浇注出来,同一炉做热处理,试棒取样冲击不合格,而 ...

    ( }- }) |2 ], E9 V: D# p. U没看到你试棒的样子,铸件由于自补,所以比较致密,试块形状和取样的位置有没有啊,必须要看真实的东西才知道原因
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-4-7 12:55:05 | 显示全部楼层
    产品大小不同,冷却能力的选择也不尽相同,从加热时间和冷却能力找下原因。
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     楼主| 发表于 2022-4-11 13:41:05 | 显示全部楼层
    热处理老马 发表于 2022-4-7 12:55
    5 v: j! f- Y6 A3 G" E产品大小不同,冷却能力的选择也不尽相同,从加热时间和冷却能力找下原因。 ...
    # C* b3 w. ~, R( e) d) O7 `8 X
    谢谢,赞同这个大方向。: f3 M8 E, ^; D2 @2 t- r9 f+ ^7 x1 m
    从上面冲击合格与不合格的金相组织图能看出差异吗?比如是铁素体含量、晶粒度、有害相等。。。
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    发表于 2022-4-12 06:34:56 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-11 13:41
    0 t4 X2 u  V1 w" G/ L' s谢谢,赞同这个大方向。
    2 r; f! Y( F& x4 {; @- o从上面冲击合格与不合格的金相组织图能看出差异吗?比如是铁素体含量、晶粒度、 ...
    $ G! i/ t+ q7 X. A& w
    看热处理工艺图好像你升温过程有问题,导致有的好有的不好
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     楼主| 发表于 2022-4-13 17:30:33 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-12 06:34: \: j- Y1 }* b& b
    看热处理工艺图好像你升温过程有问题,导致有的好有的不好
    " ]8 A* R. j! C$ o' q$ j
    能否详细说明下升温过程的问题,附件是实际热处理曲线4 D' h0 t4 U! @
    热处理曲线.pdf (451.71 KB, 下载次数: 134)
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    发表于 2022-4-13 20:43:20 | 显示全部楼层
    看不太明白,升温过程只用了4小时就到了1124℃,是不是这样啊
    4 s/ ~& _% P6 W2 B+ I, [
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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     楼主| 发表于 2022-4-16 09:31:42 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-13 20:43
    $ T: p7 Q4 z# X7 s看不太明白,升温过程只用了4小时就到了1124℃,是不是这样啊
    $ Q* a3 N# \  i' ]  {% n8 _* S
    详细热处理参数如下:3 o3 P0 j1 s- D3 V3 P$ S! m
    385℃入炉;
    & G% ~. k5 n  Z! J' o4.5h后升温到1124℃,保温3h;
    4 q" s. ~  h8 ?退火,2.5h后温度到1038℃,保温20min,水冷。
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    发表于 2022-4-16 11:06:13 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-16 09:312 @  ~- ]% Q8 P6 v( G* `
    详细热处理参数如下:2 z4 M4 ]! d2 B  {4 v# c
    385℃入炉;
    1 C# A% Z$ X7 @- D: U4.5h后升温到1124℃,保温3h;
    ! ~: i: R$ H$ x  H7 O2 N
    问题就出在这里,你知道升温过程是干什么啊?是将铸件进行奥氏体化,从常温30°到1124°。用了4.5个小时,也就是说平均243°每小时,能很好的奥氏体化啊?如果不能就出现一会合格一会不合格的现象啊
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     楼主| 发表于 2022-4-16 17:00:12 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-16 11:06! e: |+ n0 Z2 b3 P0 x7 |/ u3 F
    问题就出在这里,你知道升温过程是干什么啊?是将铸件进行奥氏体化,从常温30°到1124°。用了4.5个小时 ...

    " F/ I& c, o, c: i  J您的意思是升温速度过快了?但我们的铸件比较小,单重36kg。您觉得如何升温比较稳妥些,双相钢材质。
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    发表于 2022-4-16 17:25:26 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-16 17:00
    - w0 K0 i6 G% e您的意思是升温速度过快了?但我们的铸件比较小,单重36kg。您觉得如何升温比较稳妥些,双相钢材质。 ...
    . ]6 j2 `7 E3 b) c- B8 v/ \4 X8 H
    铸件重量小,你可以1个小时从20度升温到1140°,要不你试试有没有问题,奥氏体转变是一个过程,这个不是因为小就改变了转变的规律,而是更加要根据事物的规律去办事
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     楼主| 发表于 2022-4-18 15:09:23 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-16 17:256 h- u, k: Q0 ]: S( X+ q
    铸件重量小,你可以1个小时从20度升温到1140°,要不你试试有没有问题,奥氏体转变是一个过程,这个不是 ...
    * [3 b0 e) `4 J6 Q
    谢谢你关于升温速度的详细解答。我们的疑惑是:同一炉浇注出来,同一炉做热处理,试棒取样冲击不合格,而铸件取样却合格了,且二者冲击值差异较大!我们是否应该从保温或冷却方面去考虑这个问题?附件补充了详细资料,请帮再看看。% |& d( @+ y8 _8 Q' z. Z" o9 w7 o
    铸件与试棒取样冲击差异.doc (744 KB, 下载次数: 128)
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    发表于 2022-4-20 11:49:49 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-18 15:090 a1 ^- D. `. p0 u  o
    谢谢你关于升温速度的详细解答。我们的疑惑是:同一炉浇注出来,同一炉做热处理,试棒取样冲击不合格,而 ...

    $ [4 C' B0 t8 Q根据沟通交流,你的试棒是采用了铸铁形式的试棒规格,而你的材料是铸钢,因此,能做合格那就是不正常了,按照国家标准去做试块,然后从试块里去取出试棒,这样就基本上保证每炉的试棒跟铸件一样合格,不按照标准自己想着创新是好事,不过创新的前提必须要符合事物的客观发展规律,就是符合铸钢凝固原理去考虑做出试棒,这样做出来的东西才能合格。你图中的试棒可以修改,也是可以做合格的。
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    奋斗
    2018-12-22 20:52
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    发表于 2022-7-15 11:00:18 | 显示全部楼层
    工艺2: 温度升到T1后的保温时间是否比    工艺1中奥氏体化保温时间与炉内退火的保温时间总和短,如果是:考虑是否是晶粒细化和铁素体量减少的影响
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