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[已解决] 20CrMnTi锻造余热淬火(沸水)加高温回火能代替正火吗?

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发表于 2009-4-8 12:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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20CrMnTi锻造余热淬火(沸水)加高温回火能代替正火吗?   
$ Y' P6 t5 S1 e: e3 Q6 }这段时间老板提出用20CrMnTi锻造余热淬火代替正火问我是否可行。7 w, @( z3 ]; B% m- e& ~7 K. W
我考虑到20CrMnTi锻造余热在900度以上,直接淬水的话硬度在45HRC以上+高温回火66~700度的话硬度应该能接近正火硬度,但内部组织不是铁素体+珠光体,而是接近于球化不良的组织,铁素体基体上分布着球状与片状珠光体。0 j  s  }/ y! _; g9 P+ U$ B$ |
20CrMnTi锻造余热淬火用沸水冷却至500~700度(提高结晶数量)出水加高温回火能代替正火吗?
  q. a. i3 ?: c+ z: j主要是在后续的渗碳淬火处理对零件变形量的影响是未知数???
% q5 g6 ~: }8 I7 r3 N' \: k
$ b" O8 L7 e4 t[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-15 09:07 编辑 ]

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-4-11 13:04:28 | 显示全部楼层
我试验了20CrMnTi锻造余热在900度以上,直接淬水的话硬度在45HRC以上+高温回火700度硬度188~192HBW,硬度偏高,下次打算缩短冷却时间冷至500~700度出水、再在沸水中加吹压缩空气来降低硬度,
! v% K) a% V% o" p! g1 G内部组织不是铁素体+珠光体,而是接近于球化不良的组织,铁素体基体上分布着球状与片状珠光体
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-12 08:45:07 | 显示全部楼层
    20CrMnTi的正火温度为920~950℃,硬度在1260~207HB。不清楚你正火后用途,从前面描述“直接淬水的话硬度在45HRC以上+高温回火700度硬度188~192HBW”看,硬度应该符合正火范围。4 I( ~# K$ [* D+ C
    另外,你没说明工件大小。! f/ S/ D! t/ e$ U) n, P; E8 t
    1、工件尺寸不大:可以考虑将终锻温度控制在920℃左右,直接空冷5 B* J4 Q; s3 A( h+ \9 B
    2、工件尺寸较大时:实测终锻温度只是表面温度,而内部温度要高得多,直接水淬势必造成组织不均匀,甚至导致淬裂;700℃高温回火正好接近球化退火温度(Ac1≈740℃)区域,所以内部会出现球化不良组织,如果温度再高30℃,实际上就相当于球化退火了。
    8 M/ q7 v, ]! }8 R3、锻后余热处理确实是一种比较环保节能的工艺,但是锻后温度均匀性、内外温度差等控制难度较高,容易造成产品的性能不合格,对过程控制的要求很高
    , t' y% x, M" V5 w综上所说,对于小工件可考虑直接正火,对于大型工件,最好将正火工艺作为渗碳的预处理。由于锻后表面肯定存在温差,余热处理组织也会有一定差异,渗碳后的变形要比正火的严重些,至于具体数据就要在实践中摸索了,对此我也很感兴趣,希望楼主能告知结果。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-4-13 14:32:32 | 显示全部楼层
    20GrMnTi用沸水淬火加700度高温回火,行不通因组织不符GB/T13320-1991《钢质模锻件 金相组织评级图标准》要求,硬度偏高185~190HBW。是无法通过下方单位验收的。
    1 A1 A% U3 V; z8 v; n$ y* _现改锻后余热强制风冷正火,现以试验成功,金相组织符合GB/T13320-1991《钢质模锻件 金相组织评级图》第二组图标准,达到心部2级,表面0~2mm组织为2.5~3级,距表面2~5mm组织为2.5级。硬度为161~165HBW,晶粒度个别晶粒4.5级,一般6~8级。
    ; M* j  |& g6 w3 R2 P6 W; k0 t; _下星期开始正式大批量生产。产品是490的柴油机齿轮
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-13 16:01:22 | 显示全部楼层
    恭喜你试验成功,但是我还是要提醒你随时要注意工艺的控制,防止性能、组织的严重不均
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