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[求助] 如何改善螺栓渗氮后出现变形问题(原材为Q235A)。

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该用户从未签到

发表于 2011-4-4 10:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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目前分析最大原因为升温和降温速度过快导致的,现在是工件入炉温度在500度左右,想采用冷炉装料,但是担心氧化太严重,所以导致升温过快;现在冷却方式为工件出炉后用一个金属罩盖住,以减小降温速度,有一定的改善效果,但是还是有很多工件变形。
   想请教降低升温和冷却速度的其他方式?
   补充:请各位看一下渗氮前的去应力工艺是否有问题,加热温度:850-950℃,保温时间:约15秒,冷却:空冷
   这是公司一直在用的工艺,我是一名新人,请各位不吝赐教。
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    2018-8-6 17:35
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-4-4 10:50:05 | 显示全部楼层
    “补充:请各位看一下渗氮前的去应力工艺是否有问题,加热温度:850-950℃,保温时间:约15秒,冷却:空冷 。 这是公司一直在用的工艺,”
    仔细了解工艺过程。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-4-4 11:09:15 | 显示全部楼层
    回复 2# txljh8


        工艺确实是这样的,设备为中频感应加热炉,不知你的疑问是?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-4-4 15:52:37 | 显示全部楼层
    如果采用阶梯升温可否改善变形呢?那么每个阶段的温度和时间又怎么定比较好呢?
    请各位一起讨论
    另,要求渗层厚度25-75μm。
  • TA的每日心情
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    21 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-4-4 23:25:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dhzhou8888 于 2011-4-4 23:29 编辑

    设计工程师根据零件的服役状况,应合理选择材质。低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。预先热处理的要求渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃回火以消除机械加工应力。这一方法适用于任何氮化工艺,不能等闲视之。我认为中频正火会增加应力。
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