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[求助] 高铬铸铁淬火硬度达不到要求

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    2017-7-31 21:10
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-24 07:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    求助各位前辈今遇到非常辣手的问题:: ]  }5 s& ]" g; z- t" j: Y

    3 P" M/ A3 @: b( J) E: E/ t我厂今年一至九月份共生产五批高铬铸铁双合金锤头(材质Cr15Mo2Cu1),热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。铸件加工后在厢式电铸加温淬火,工艺为:200.400.600.800度分阶段升温970度保温3小时出炉空冷淬火。) g# R: P& L7 H1 q9 ~8 Q0 N6 ?
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右。我对照前四批工艺参数主要不一样的是淬火的厢式电铸炉有所改变,以往工作的厢式电铸炉有些故障无法使用,采用新的电铸炉进行淬火(温度表没进行校正)出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑,但液晶表显示970度。淬火后铸件硬度为45左右。发现铸件硬度偏低后,把淬火后的的铸件出按淬火工艺重新进行淬火但硬度到不到要求(在46左右)。此批铸件材质光谱分析达到要求。
    ' ?4 \& d& K; F% F/ a8 ~) ~求助各位前辈我厂的铸件硬度为什么偏低?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-24 08:33:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 追风
    . N/ E/ C6 G2 K! [- M3 y% f( b  P! G$ Y5 S7 S+ ?1 s

    6 c' E2 k7 p5 ?' B; i+ ]) g   
    [quote]出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑
    [/quote]5 }0 p/ i4 V3 T0 H; ~$ d

    : w1 M5 g' f; T+ z先把炉温调准.再谈问题.
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     楼主| 发表于 2011-9-25 18:37:50 | 显示全部楼层
    回复 2# worker
    & n* Y! l# x1 d6 l
    6 g5 K1 v- T- y1 ?3 Q9 Y我个人感觉970度保温3小时空冷淬火的工艺,是不是温度偏低可否上调些温度。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-25 20:01:36 | 显示全部楼层
    铸件的最后具体成份是多少.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-26 14:43:11 | 显示全部楼层
    回复 4# worker : G( x& v% Z3 z  E" v
    C:3.0%  Cr:16%    Cu:0.9%    Mo:2.1%      Si:2%(偏高); F- t, u, c. c; K; [' r
    锤头高铬合金尺寸为150mm*100*100, v0 b! B8 P9 M2 T- ?& Q- S
    还请教淬火后20%左右铸件有裂纹
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    发表于 2011-9-26 14:47:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2011-9-26 15:26 编辑 $ c  z1 j6 i% ?' S3 G7 S. Z1 ^

    2 s  ~- L! X/ |8 K7 V) J! s0 D热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉
    8 B0 K9 S0 K' i1 S- Z在没换炉之前,这种工艺铸件20%有裂纹的现象么.2 t+ x) i% i! R$ e
    为什么采取铸件高温直接进炉的工艺?
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    发表于 2011-9-26 14:49:24 | 显示全部楼层
    硬度合适和硬度偏低的铸件,有金相图片么.
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    发表于 2011-9-26 14:52:54 | 显示全部楼层
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右
    ' z4 e: V$ z. Z/ C, D0 j
    是否与天气的温差,而导致空冷的效果有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 19:21:04 | 显示全部楼层
    回复 6# worker ; v% ~6 ]2 ~- G
    + C4 X" }0 \4 B2 G
       多谢前辈的指教
    2 L3 U, Y% ~, x0 l( G    500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。% [! n1 H; K) s  N
      高温退火的工艺是工程师告诉的。
    ! U8 ^) J% e. A$ z7 h+ q$ C/ {  下批我准备实验Cr20Mo2Cu1的,资料介绍此材质韧性好于Cr15的
    4 P1 B- ?% H. [- Z2 A: g  晶相组织我们观看不了
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    发表于 2011-9-26 20:35:21 | 显示全部楼层
    "铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。".
    : T/ I3 a8 U# G+ z% Y; o8 V这种工艺会使铸件在冷却后,金相组织中形成一定的珠光体.使切割时铸件有应力产生.在淬火后形成裂纹.
    # H" I+ A) Y, m3 d/ R9 y( |* a淬火后20%左右铸件有裂纹,应与在铸件冷却800度后,的这个温度人为的控制状态不准有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-27 06:40:01 | 显示全部楼层
    回复 10# worker % z; h9 n, \; Z4 k" f+ f# Z
    ) B% k8 w  G# R% W9 L
    多谢前辈指教
    $ `0 [) f* I+ R  q$ V$ i& H8 h8 j$ k请问我们应当采取什么工艺
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    发表于 2011-9-27 08:07:16 | 显示全部楼层
    这种工艺是可以使切割浇口加工性好,如采用Cr20Mo2Cu1后,cr/c值增高.这种现象会减少.但不要因小失大.把铸件在铸型正常冷却后.切割浇冒口.再热处理.  既便是切割浇口后加工性不好.
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     楼主| 发表于 2011-9-28 18:30:07 | 显示全部楼层
    回复 12# worker
    " W' r8 R! J& D% Q. n( P- D( |, q8 t, M2 g, w

    0 j2 [; u/ s' H# Y& Z    多谢指教! t# h. Y5 ~& M8 Y1 s
      10月份我按照此工艺试验一批$ n" V* h' g8 T4 r( z- s9 r
      Cr20MO2CU1的退火是阶段升温至950度适当保温炉冷500度出炉吗?
    " _$ d/ r$ f" w# Q9 L3 g7 v7 ] 退火后的铸件升温970度保温3小时空冷淬火,温度可否提高些。4 k+ E; O0 M; N* f5 U7 [, e
      硅含量大于2%是否影响淬火硬度。
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    2023-6-11 21:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-13 09:40:17 | 显示全部楼层
    工艺没有问题。夏季硬度低也正常,如想提高,可采取风冷。另外46HRC应为退火后的硬度,是否弄混了,淬火后不可能这么低。
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     楼主| 发表于 2011-10-16 20:01:40 | 显示全部楼层
    回复 14# wcm896600 6 m  R$ d( N, I6 U. F: C  x7 `- u
    2 {* X* u" p8 J+ z; Y! _3 q
    多谢+ q' w+ T0 H' y% M! }& V) U
    熔模铸造锤头,浇注工艺为液液合金浇注,感觉表面缺陷很多,请问哪里能找到详细工艺

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:39:46 | 显示全部楼层
    硅高了,对淬火后的硬度是不利的,应低于1%。另外熔模铸造的生产的高铬铸铁件的硬度通常较砂型铸造的低。

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:42:22 | 显示全部楼层
    500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。2 y; N3 e6 `" ~9 H, Q' ~
    ! d0 ^# u, @* U5 }$ o
    ----冒口怎么切割的? 这也可能是出现裂纹的一个原因
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