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[讨论] 大截面锻件探伤晶粒粗大

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-10-10 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本人供职于一家锻造热处理厂,我们厂有一台3000T压机,但是设备实际压力不太够,大概有2000T吧,最近生产了几批锻件,在探伤过程中都出现了晶粒粗大现象。有一些经过一次到两次的正火消除了,但也有一些要三次到四次才能消除,甚至有几件经过四次正火都没有消除,以上锻件不仅仅是同一种材料,有40Cr、16Mn、18NiCrMo7-6、12Cr2Mo1等这些材料。出现晶粒粗大的锻件截面都在300mm以上,吨位在3~10吨之间甚至更大。' Z  M2 \* Q8 w/ j
        现在想跟大家请教一下,这种情况发生的可能的原因是什么?有没有好的解决的办法?毕竟都是比较大的锻件,一旦废了那损失是很大的,请大家帮帮忙指点一二。
    " `8 T6 {7 ^; a7 F
    ) S3 V0 z& H2 y9 }' O以下引用网友回复:+ l/ L7 D& K. u# B
    1、正火冷却时应用大风机加水喷7 Y: M" H) W9 p1 P$ M7 B
    9 e0 ^- Y% p6 d1 P2 E
    2、晶粒度是可以根据探伤进行判断的,在上海很多老前辈都在使用,你这个粗晶我想不仅仅是热处理的问题了,要看锻造的情况和加热的情况分析,那么小的直径,我们厂即使不做正火,空冷下来探伤也不会出现那么严重的现象。
    & ]) F4 g  l! @: t& \: S: ^% _1 Y3 ?" U: `1 z, K
    3、遇到过同样问题,谈谈经验。1.晶粒粗大是锻造造成,这一点不用怀疑吧。锻造有三个主要造成晶粒粗大的原因:(1)锻造火次,多火次锻造很容易造成粗晶或混晶;(2)锻比较小;(3)锻后冷却控制错误。2.晶粒粗大的解决:(1)退火+正火,较省事。(2)淬火+正火,来得快。可以利用锻后余热淬火,再正火作平衡组织。(3)多次正火,效率最差。以上意见仅供参考。
    ! N2 w% |+ b% A* }' S( s' [6 W5 a
    ( l$ R# d: }7 w4 Q
    ) J# }$ M' y6 f! H2 F$ @: A4、晶粒粗大是可以根据探伤进行判断的。  锻造有三个主要造成晶粒粗大的原因:(1)锻造火次,多火次锻造很容易造成粗晶或混晶;2)锻后冷却控制错误,建议用风冷
    + ?. D# k# l8 ]1 {' m' b: @# w
    - v8 K3 h9 y6 g# L! _9 }9 ?% g4 C, O+ B# [. ~
    5、你们就2000T的实际压力干10吨以上的活,恐怕直接原因就是尺寸太大,压不实造成的。再一个最后一火有没有锻比?还有钢锭原始条件也有影响,如果偏析较大也有影响,还有采用两次正火基本就可以了,第一次直接空冷,第二次加风机就行了,用不着喷水。其实你们的工件不算大,还是小马拉大车惹的祸。
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    奋斗
    2021-10-10 11:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-10-10 16:01:25 | 显示全部楼层
    锻件粗晶的确是令人头疼的,现在普遍存在一种情况,小设备干大活。这样就会增多火次,很容易造成最后一火高温保温时间长,锻件变形量小。这样引起的粗晶,是很难消除的,只有通过多次正火了。
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    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-10-11 20:47:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 合金钢 于 2011-10-11 20:50 编辑
    . h4 h0 h9 P% m  i" |3 X6 f
    7 q! t+ z' P  U6 p0 u$ j回复 1# adazhao
    % }  C$ C2 I  q. v6 o# `+ ?& I: O, g

    2 d& g0 {: d; Z# H+ {* O    粗晶的确是锻造行业比较头疼的问题,产生的主要原因是加热温度较高,后期没有足够的锻造比形成再结晶。避免此类问题的办法一是通过控制锻造温度和锻造比;二是热处理方法。
    0 h8 B. R! l  A2 g3 G4 v  锻造方法应最后一个火次适当降低温度,尽可能整体留有余量最后低温成形。6 I3 a8 F! l* k7 M
      关于热处理方法,采用正火后快冷不一定能解决问题,如果能解决问题直接调质好了。如果是大型工件,锻后采取快速冷却是避免粗晶方法之一。$ L' W7 U! {0 ]% i: t
      许多锻造企业对粗晶处理“手软”,选择温度较低,时间较短,很难消除粗晶原始组织。在探伤发现粗晶较重时,第二次正火应提高正火奥低体化温度,起码要高出正常正火温度50度以上,甚至要高出100度以上,时间也就比正常保温时间增加50%左右。如果正火温度较高,还要进行第二次正常正火。这里还有处理经验问题,摸索出规律,可以一次解决问题。

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    开心
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2011-10-13 08:47:06 | 显示全部楼层
    回复 4# chenlei0228
    . m9 m* m' @" }0 Q. M
    ! L' G) s; k" U5 p6 l
    # Q! R' ^0 _5 q    本质晶粒度一般就是指奥氏体晶粒度) ?' O* n2 v- {) R" ?- }. D& j

    7 f! M/ v+ s! O8 c2 q$ ?+ z这说的主要指实体晶粒度
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    开心
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     楼主| 发表于 2011-10-13 10:44:47 | 显示全部楼层
    那本书,上图
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    开心
    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-10-15 20:40:45 | 显示全部楼层
    对于大截面工件要用本质晶粒度钢
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    2016-12-10 08:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-10-16 16:52:26 | 显示全部楼层
    最后一火变形量低于20%的时候,锻造加热温度必须降低,时间要把握精确,透烧即锻,终锻温度要足够低,低碳低合金钢大锻件终锻温度高,又不能快速冷却的话,也会引起粗晶。
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