纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6230|回复: 19

[讨论] 热处理怪事

  [复制链接]
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-11-4 18:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    最近有个锻件,外径814mm,内径270mm,高度230.材质是34CrMO1.在调质前探伤是合格的(调质前经过二人探伤都确定是合格)。而调质后在锻件中经和高度中心位置出现大范围的条状型缺陷。探伤不合格与热处理有关吗?主要是什么原因引起的探伤不合格????大家讨论下

    评分

    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    adazhao + 3 鼓励交流

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-5 16:13
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-4 19:34:26 | 显示全部楼层
    你的情况是无关的,你先确定下是不是缺陷,还是幻象波
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-4 20:22:38 | 显示全部楼层
    我们也有过类似的情况,热处理前有缺陷的部位缺陷消失了,没有缺陷的部位反而产生了。还有就是没有缺陷的热处理后又有了。原因分析如下:由于内外径相差大,(一)加热,冷却,先后会出现热胀和冷缩,产生热应力,中径受力集中,(二)淬火过程中回产生马氏体相变,内外也有先后,相变应力造成(三)材料内部受热的再生长机制,原有的孔隙类缺陷修善,其他部位弥补过来(四)之前探合格,只是未超标,不是没有缺陷,调质可能加剧了小缺陷的扩张

    评分

    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    adazhao + 3 一种见解

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-10-10 11:27
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-5 06:16:31 | 显示全部楼层
    楼上分析的很好。你这种情况还有可能锻后粗晶,探伤杂波多。热处理后缺陷波更加清晰。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-5 06:18:37 | 显示全部楼层
    请问楼主锻后正回火了吗?
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-5 07:55:28 | 显示全部楼层
    回复 5# smg016 8 C6 _( L3 m" \$ `  {( R% l$ t
    2 k% l9 U% w  Z6 L8 q: Z

    4 `! x6 s- ^9 i+ U1 e% R- N    锻后只做了正火。没有回火
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-5 07:59:16 | 显示全部楼层
    回复 4# fandongkun
    6 B: ~) Y& `  i4 @# i; J7 j; K! p7 w( U
    " h" E( w: O" v  G- w) a& m# L: {
       依照老师的看法。是不是可以再经过正火+回火解决目前的缺陷???多谢指教
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-5 10:12:29 | 显示全部楼层

    回复

    回复 7# xiazb886 4 T# f( V7 W8 d8 y. h
    - p9 s8 R9 c- a5 n- g. P

    $ c3 n3 a6 s' x1 v% ~    锻后正回火,可以细化晶粒,有助于探伤的判断,消除内部的锻造残余应力,还能进行一定的扩氢处理,为之后的性能处理做预处理。
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-5 12:20:32 | 显示全部楼层
    回复 8# smg016
    # V* N2 L# F  W3 c% X; c% M# J4 q9 w4 z
    2 U( Y* q$ M- Y' S1 ~* F$ ?
        呵呵谢谢,,刚刚把楼上的"这种情况还有可能锻后粗晶,探伤杂波多。热处理后缺陷波更加清晰。"理解错误了。  k7 n; e: R( W4 x

    / P( q0 b' |) G6 s对于该产品你认为热处理产生缺陷的可能性大怎么样
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-5 14:44:05 | 显示全部楼层
    回复 9# xiazb886 1 j: p  r6 P5 H" l* ]6 ?
    9 w4 e/ w% _1 j6 |/ p- w
    2 N# P7 y1 G5 K. I
        是的,热处理产生缺陷的可能性大
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-15 13:11
  • 签到天数: 140 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-11-5 20:56:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 独旅者 于 2011-11-5 21:08 编辑 - T1 `7 P8 I3 s) c; s

    ; u! _3 R7 B; A  {6 _* _' Y回复 3# smg016
    , J. K- p) |3 P# B' q5 [; O4 R  J

    7 A* h* s3 ^' f) s( b/ r6 X    对于相对较厚的锻件,中间缺少一个出水均温过程8 A; p8 O: V& U
    因为入水时会出现中心部位受压应力,随着冷却,中心部位会出现拉应力,如果中间没有恢复过程,中心部位很可能会出现应力裂纹的
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-15 13:11
  • 签到天数: 140 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-11-5 21:16:16 | 显示全部楼层
    回复 8# smg016
    + G0 P$ [: p( O* l+ j# A
    % l: {6 l# S" z' j, e9 y; \( @
    ) P# J0 y  b+ K) X: L    只是打比方6 S5 a4 n  u, A4 _1 Z+ ^" x! A- z& W% s
    比方讲:厚度200的锻件,入水40秒,出水恢复80秒,再次入水60秒,出水回复120秒,入水至冷却
    * r& o: }" k, b3 s形成一种温度、应力均匀恢复性, }) x# n6 g1 j* h
    但锻后正回火,可以有助于细化晶粒,消除内部的锻造残余应力
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-8 16:08
  • 签到天数: 73 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-6 12:04:52 | 显示全部楼层
    回复 1# xiazb886
    $ G) P+ `' u. N- ]$ R# p3 K; K5 a/ s$ V, ~( q
      这种情况在锻件热处理中比较常见。要了解这种情况的产生原因,需对各类工件的缺陷分布状态进行了解。' ^/ O% ]) J( r" z
      锻件大致分为:轴类、圈类、筒类、板类等,你说的这种情况在板类和筒类工件中比较常见。
    % J( O4 r  S' |0 H4 S4 Y1 H3 o  所有的工件内部都有一些缺陷,只是根据探伤标准要求不同,起始当量不同,所谓的缺陷合格不合格只是相对的当量。也就是说,存在一些缺陷,并不意味不合格。
    5 S! a9 S# c' W. S4 J- f5 y  某些工件,虽然探伤合格,很有可能内部存在小于超始当量的缺陷,而且缺陷的间距较近,经热处理后,缺陷扩大,成为超标缺陷。# A( r- q" d3 r$ ~# y) I
      关于这方面的问题,准备发个专帖,用一些检验图片来详细说明。

    评分

    参与人数 1热加工币 +2 收起 理由
    smg016 + 2 希望尽快看到您的专帖,有图有真相 ...

    查看全部评分

  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-6 13:38:44 | 显示全部楼层
    回复 13# 合金钢 % W9 @! J* W, b& [$ Z
    2 V3 A5 U( D- v& A* g& P
    3 i' [* N" s; Y$ V/ C
        期盼楼上专帖的到来
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 20:35
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-7 22:33:40 | 显示全部楼层
    由于探伤不能查到内部显微缺陷,热处理后缺陷扩大被发现。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-11 08:11
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 17:41:43 | 显示全部楼层
    回复  xiazb886 % }+ w1 Y5 _9 N5 T" i+ d+ W5 Z" S, E
    * S! O* |4 @5 J; f
      这种情况在锻件热处理中比较常见。要了解这种情况的产生原因,需对各类工件的缺陷分 ...
    8 d3 o+ x( S' n! V) K: g: _合金钢 发表于 2011-11-6 12:04

    % Q. J9 J: ]+ N. g6 K
    , G7 n  Y# j$ p. N1 m, [8 I4 R0 p" N  X
        这位仁兄分析不错,有道理。我这里曾经出现过 一次经历 和大家分享 以下。  p; T1 n3 y, C
    当时在探伤时缺陷波高只有5~15%,也没当回事,后来焊接了一下,在热影响区周围出了问题。估计和这个有相同之处。
    1 h/ h8 q( m5 P1 ?/ T4 m4 W$ J5 O# I后来分析,是钢中夹杂物超标,改善炼钢工序后有进步了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 20:32:46 | 显示全部楼层

    回复

    回复 16# zhdazhi 5 B! w$ J1 h1 _& {
    . V5 q( `1 Q+ T5 ]& ]

    ' F. K3 T1 Z. g" p8 O, B, Q    热影响区周围什么问题呢,能详细说吗?本人对焊接不怎么懂。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-11 08:11
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 22:02:48 | 显示全部楼层
    回复 17# smg016
    ; j4 n+ v2 z3 ]' \, m# k" `; n% p4 a2 T$ W! g$ f# G' @" b0 L, ~

    / d8 p* ?) K  E7 } 焊接以后,焊缝热影响区探伤不合,,缺陷比处理前密集了,波高有一定加大
  • TA的每日心情
    难过
    2025-12-10 14:49
  • 签到天数: 51 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-25 17:05:17 | 显示全部楼层
    回复 15# laoguei 2 I7 N* i: k  s5 t& {2 O. F  E; g
    . ~$ `. n) r. ~

    : H! f5 n. r9 Z1 q' x! |' Y    是否和热处理工艺或操作不当有关?比如热处理中因温度应力、组织应力共同作用产生的内部拉应力造成?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 20:35
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-25 18:42:06 | 显示全部楼层
    回复 19# forgin-g 7 w2 _" |& A+ o2 s

    " |1 v: j6 Q) l) d0 [) q% [$ J2 |: @$ I/ S- z
        对于大工件热处理基本无法改变其内部组织,只能处理工件的表面层得组织。他“锻件中经和高度中心位置出现大范围的条状型缺陷”是热处理前的缺陷。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-18 08:52 , Processed in 0.140734 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表